Воздух, молотки и люди Бутугычага

В штольнях рудника «Бутугычаг». Фото из фондов МОКМ.

В штольнях рудника «Бутугычаг». Фото из фондов МОКМ.

История освоения рудника «Бутугычаг» неразрывно связана с изнурительной, многолетней борьбой за сжатый воздух. В суровых климатических условиях Колымы, где основные горные работы велись на высотах до 1 800 метров над уровнем моря, проходка упиралась в исключительно крепкие гранитные породы. Добыча касситерита здесь была физически невозможна без массового применения пневматических перфораторов, а значит — без мощного и бесперебойно работающего компрессорного хозяйства. Оно стало подлинной кровеносной системой предприятия: как только падало давление в воздушных магистралях, немедленно останавливались бурильные молотки, замирали забои и срывалось выполнение жёстких государственных планов Дальстроя.

Путь от первых маломощных бензиновых агрегатов, запущенных в 1938 году, до консервации изношенной техники при ликвидации рудника сопровождался постоянным преодолением тяжелейших технологических кризисов. Механики и бурильщики находились в условиях критической зависимости от привозного топлива, страдали от острой нехватки электроэнергии, боролись с систематическим перемерзанием многокилометровых трасс и пытались компенсировать фатальную потерю мощности машин в разрежённом горном воздухе.

За цифрами производственных рапортов и актов скрывалась колоссальное напряжение человеческих сил. На фоне хронического дефицита запасных частей и зачастую откровенной бесхозяйственности управленческого аппарата выживание рудника обеспечивалось исключительно технической смекалкой и самоотверженностью работников. Стахановские рекорды бурильщиков, выдававших сотни процентов сверх нормы, и уникальные решения местных инженеров, восстанавливавших сложнейшие механизмы в кустарных условиях, стали тем фундаментом, на котором держалась вся колымская проходка. Это суровая производственная действительность эпохи, в которой каждый отвоёванный метр гранита и каждый кубический метр воздуха имели свою, предельно высокую цену.

Хроники Бутугычага

1938 год

Первая компрессорная

Первая компрессорная рудника «Бутугычаг» начала работу уже в 1938 году. Маломощные агрегаты того времени приводились в действие двигателями внутреннего сгорания.

Точную дату запуска станции установить пока не удалось, однако материалы периодической печати позволяют сделать однозначный вывод: в декабре 1938 года сжатый воздух уже подавался в штольни предприятия.

1939 год

Апрель

Двигатели внутреннего сгорания и дефицит топлива

В апреле 1939 года бесперебойная работа пневматических механизмов на руднике «Бутугычаг» находилась под постоянной угрозой из-за проблем со снабжением и вопиющей халатности на местах. Задолго до прихода на предприятие централизованного энергоснабжения, компрессоры приводились в движение двигателями внутреннего сгорания. Это делало компрессорную станцию критически зависимой от своевременных поставок жидкого топлива — бензина и нефти.

Ситуация обострялась в периоды весенней распутицы. До закрытия Тенькинской трассы рудник был обязан создать запас горюче-смазочных материалов на два-три месяца автономной работы. Однако, помимо сбоев в доставке грузов со стороны автобазы №1, главной проблемой оставалась бесхозяйственность материально-хозяйственной части самого рудника. Складская тара содержалась в хаотичном состоянии, контроль за выдачей отсутствовал.

Особое беспокойство вызывало отношение к дефицитным ресурсам непосредственно на самой компрессорной. Фиксировались случаи, когда обслуживающий персонал проливал десятки килограммов бензина у здания. Чтобы скрыть следы проступка и избежать наказания, разлитое топливо просто забрасывали снегом, утверждая что это произошло ещё в декабре 1938 года.

Грубые нарушения при транспортировке и пренебрежение техникой безопасности на промплощадке приводили к катастрофическим потерям жизненно важных для механизмов ресурсов. Так, 10 апреля из-за недосмотра трактор раздавил бочку компрессорного масла весом 220 килограммов. Спустя всего три дня по прямому указанию ответственного исполнителя материально-хозяйственной части Машарского цистерну с топливом спускали на коротких лежнях — она перевернулась, в результате чего на землю вылилось 3 тонны нефти.

Подобное отношение ставило под удар обязательства всего коллектива рудника по перевыполнению планов добычи, поскольку нехватка топлива для двигателей внутреннего сгорания означала неминуемую остановку компрессорной и, как следствие, остановку всех работ в шахтах.

Рост объемов бурения и нагрузка на компрессоры

Амбициозные производственные планы рудника весной 1939 года требовали бесперебойной и форсированной подачи сжатого воздуха. В опубликованном «Открытом письме стахановцев „Бутугычага“ к трудящимся прииска им. Лазо» коллектив взял на себя высокие обязательства к 1 Мая. Среди ключевых задач значилось перевыполнение плана буровых работ на 130%.

Штольни Бутугычага. 2024 год.Штольни Бутугычага. 2024 год.

В условиях подземной добычи такой резкий скачок объемов бурения по твердым породам был невозможен без интенсивного использования пневматических перфораторов. Это, в свою очередь, означало кратное увеличение нагрузки на компрессорную станцию. Каждый дополнительный перфоратор требовал стабильного давления в воздушной магистрали, что напрямую зависело от исправности агрегатов и наличия горючего для двигателей внутреннего сгорания.

Интересно, что в этом же документе руководство предприятия заявляло о намерении «перевести на хозрасчет компрессорный парк, буровые работы, механический цех и подземные работы». Подобная мера свидетельствует о попытках систематизировать учет, наладить контроль над расходом ресурсов и снизить себестоимость добычи.

Эта инициатива начальника рудника Карпенко и главного инженера Маркова выглядит особенно показательной на фоне зафиксированных в тот же период фактов вопиющей бесхозяйственности, когда драгоценное моторное топливо, критически необходимое для обеспечения буровых работ сжатым воздухом, проливалось тоннами из-за халатности складских работников.

Ноябрь

От ручного труда к механическому бурению

В 1939 году на рудник «Бутугычаг» приходилось 60% плана добычи малого металла по Дальстрою. Выполнение производственных задач осложнялось недостатком технического оборудования.

Первая компрессорная станция начала подавать сжатый воздух в штольни в декабре 1938 года, однако ее мощностей было недостаточно для обеспечения фронта горных работ. Из-за этого в течение первых 5 месяцев 1939 года бурение твердых пород на подготовительных участках велось преимущественно вручную. Нехватка пневматических перфораторов серьезно тормозила работу в забоях. Из-за дефицита бурового инструмента падала общая производительность труда горняков, а сроки горно-подготовительных работ неизбежно растягивались.

Ситуация изменилась весной, после расширения компрессорного хозяйства. Дополнительное оборудование для механического бурения начало поступать в марте, его монтаж завершился в мае.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей и нормализация подачи сжатого воздуха позволили горнякам массово перейти на механическое бурение и увеличить темпы проходки. 

31 октября коллектив рудника досрочно выполнил годовой план металло-добычи, о чем 6 ноября рапортовали руководству Дальстроя лыжники, совершившие переход «Бутугычаг» — Магадан.

1940 год

Апрель

Тяжелые условия проходки на горе Кармен

В 1940 году развитие горно-подготовительных работ на руднике «Бутугычаг» сталкивалось с комплексом серьезных технических и бытовых проблем. Основные штольни предприятия располагались на горе Кармен, на высоте около 600 метров над уровнем жилого поселка (абсолютная отметка — 1 800 метров над уровнем моря) и на расстоянии трех километров от жилой зоны. Проходка велась в твердых гранитных породах, что требовало ежедневного колоссального физического напряжения.

Рудник «Бутугычаг». «Сопка». Фото из архивов МОКМ.Рудник «Бутугычаг». «Сопка». Фото из архивов МОКМ.

Подъем к месту выработки занимал у горняков от 2 до 2,5 часов, при этом доставка тяжелого оборудования к забоям осуществлялась вручную, без применения механических лебедок. Горячее питание непосредственно у штолен удалось организовать лишь к 9 апреля 1940 года.

Состояние компрессорного хозяйства и пневмосетей

Добыча руды велась с использованием пневматического бурового инструмента — в забоях работало от 28 до 30 аппаратов. Сжатый воздух для них вырабатывали компрессоры марок «ЗИС» и «Мелитопольцы», однако производительность труда напрямую зависела от состояния магистралей.

Смонтированная в 1939 году воздухопроводная сеть имела серьезные конструктивные недостатки: сечения труб не соответствовали требуемым объемам, радиусы закруглений выбирались без расчетов, отсутствовали ресиверы для улавливания влаги и масел. В зимний период это приводило к образованию ледяных пробок, падению мощности и систематическим простоям. Трубы нужного диаметра, несмотря на жесткие требования начальника рудника Маркова, начали поступать на предприятие только к весне.

Из-за ошибок технической организации шесть компрессоров, установленных на склоне горы, до апреля выдавали давление не более 3,5 атмосферы. Главный инженер рудника Васильев не смог выявить причину падения мощности, и лишь после вмешательства главного инженера Тенькинского горного управления Васюты рабочее давление в магистрали было повышено до нормативных 6 атмосфер.

Энергетический кризис и строительство дизельной станции

Для кардинального решения проблемы дефицита сжатого воздуха руководство рудника начало подготовку к монтажу новых мощных компрессоров марки «Борец». Специально для них непосредственно в скальном массиве была вырублена отдельная камера. Однако ввод оборудования задерживался из-за острой нехватки электроэнергии, так как вся энергетическая база рудника состояла лишь из пяти передвижных маломощных электростанций.

Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.

Запуск новых компрессоров напрямую зависел от сроков окончания строительства стационарной Бутугычагской дизельной электростанции, порученного подрядчикам из Монтажного треста. Темпы строительства оставались низкими из-за систематических перебоев со снабжением и нехватки базовых материалов. Чтобы избежать срыва производственных планов и ускорить запуск энергомощностей, начальник рудника Марков взял обеспечение стройки на себя. Предприятие начало выделять монтажникам из собственных фондов цемент, песок, строительное железо, транспорт для вывозки леса и продукты питания. Эта решительная мера позволила форсировать возведение дизельной станции, что являлось главным условием для последующего запуска машин «Борец» и полноценного обеспечения бурильщиков воздухом.

Снабжение буровым инструментом и оплата труда

На фоне проблем с пневмосетью острым оставался вопрос обеспечения проходчиков расходными материалами. Победитовые головки на бурах были сильно изношены, а поступившей весной партии в 20 килограммов твердосплавных пластинок хватало лишь на месяц. В условиях предстоящего весеннего паводка и временного закрытия колымской трассы это создавало угрозу полной остановки буровых работ.

Ситуация усугублялась несбалансированной системой оплаты труда: для бурильщиков, выполнявших основную задачу по добыче, не была введена премиальная система. В результате этого рабочие, занятые на вспомогательных и подсобных операциях, зачастую оказывались в лучших финансовых условиях, чем основные производственные кадры рудника.

Май

Ввод в эксплуатацию Бутугычагской ДЭС

В мае 1940 года была запущена первая очередь Бутугычагской дизельной электростанции. Ввод в эксплуатацию стационарных энергетических мощностей решил проблему дефицита электроэнергии, которая ранее вырабатывалась лишь пятью маломощными передвижными установками. Появление стабильного источника питания дало техническую возможность приступить к подключению новых компрессоров марки «Борец» и другого оборудования. Это позволило значительно расширить масштабы горных работ и нарастить добычу касситерита.

Июль

Подземная компрессорная станция и работа бурильщиков

Добыча руды на северном склоне осуществлялась в траншеях глубиной до 25 метров, где бурильщики применяли пневматические отбойные молотки. Снабжение забоев сжатым воздухом обеспечивала подземная компрессорная станция. Оборудование было смонтировано под землей, в отработанной промышленной зоне одной из штолен, не имевшей рельсовых путей. Помещение компрессорной было электрифицировано, побелено и обшито панелями. В нем функционировали 3 компрессора марки «Борец».

Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.

Руководство подземной станцией осуществлял Навроцкий. За счет поддержания порядка и постоянного технического контроля за механизмами компрессорная функционировала без перебоев. Стабильная подача сжатого воздуха по шлангам в забои позволила ликвидировать простои бурильщиков.

Условия быта горняков, работавших на больших высотах, ограничивались проживанием в палатках, обшитых фанерой и тесом. Для защиты от ветра палатки дополнительно обкладывались гранитными глыбами. Внутри располагались кабинки, рассчитанные на двух человек. Позднее силами женского актива рудника в жилых помещениях был налажен порядок, а для бурильщиков организовано отдельное питание.

Организация труда бурильщиков

К середине лета 1940 года на руднике «Бутугычаг» была налажена системная организация труда бурильщиков. Это позволило отдельным горнякам (в частности, И.М. Саллеру и И.С. Настаченко) в первой половине июля стабильно выполнять нормы выработки на 242% и 233% соответственно. Высокие производственные показатели достигались за счет строгого ежедневного планирования и регламентированной подготовки к смене. Перед началом бурения рабочие проводили обязательный технический осмотр выработки, рассчитывали необходимое количество шпуров и индивидуально подбирали буры по размерам.

Особое внимание уделялось состоянию пневматических аппаратов. Инструмент проходил проверку перед каждым спуском в забой. При обнаружении неисправностей оборудование незамедлительно передавалось слесарям механической службы. Скорость восстановления таких механизмов зависела в первую очередь от возможностей местных мастерских оперативно изготавливать необходимые запасные части собственными силами. Четкий регламент контроля и своевременный ремонт обеспечивали бесперебойную работу и позволяли горнякам систематически перевыполнять планы по добыче руды.

Август

Специфика работы бурильщиков

Работа велась в условиях высокой запыленности от твердых гранитных пород. Выполнение производственных норм на подземных участках напрямую зависело от исправности пневматического инструмента, наличия расходных материалов и стабильной подачи сжатого воздуха.

В процессе работы периодически возникали перебои с давлением в воздушной магистрали, что приводило к вынужденным простоям. Для минимизации потерь рабочего времени отдельные горняки (в частности, бурильщик 16-й штольни 2-го участка Лебедев) самостоятельно контролировали работу обслуживающего персонала. При падении давления бурильщики обращались непосредственно к слесарям и механикам для оперативного выявления и устранения неисправностей.

Брошенные буры от пневматических молотков у мастерской. На территории Бутугычага это частая находка. 2024 год.

Брошенные буры от пневматических молотков у мастерской. На территории Бутугычага это частая находка. 2024 год.

Высокие показатели добычи также достигались за счет строгого регламента подготовки к смене. Бурильщики практиковали заблаговременный осмотр пневматических молотков и отправку затупившегося инструмента в бурозаправочную мастерскую с помощью специальных рабочих-буроносов. В случаях, когда выработка оказывалась не подготовлена к началу смены, горняки самостоятельно производили забуривание потолка, располагая шпуры в шахматном порядке. Подобная организация труда и плотное взаимодействие с механической службой позволяли отдельным проходчикам выполнять нормы выработки на 170% и выше.

Сентябрь

Энергоснабжение и дефицит инструмента

Во второй половине 1940 года работа компрессорного хозяйства сохраняла жесткую зависимость от стабильности дизельных установок. Техническая остановка 600-сильного дизеля 20 августа привела к немедленному сокращению количества работающих пневматических аппаратов в два раза, что повлекло пропорциональное падение объемов отбойки руды. Производительность труда дополнительно снижалась из-за острой нехватки расходных материалов. Отсутствие запасных победитовых буров вызывало систематические простои: рабочий ресурс одного некаленого бура до затупления составлял всего 2–3 часа, после чего процесс останавливался до переточки инструмента местными мастерскими.

Организационные проблемы и условия труда горняков

Параллельно фиксировались серьезные проблемы с организацией труда и учетом выработки. Наблюдалась явная несогласованность действий между руководителями подразделений УСВИТЛа и начальниками производственных участков. Бригады не всегда своевременно получали наряды на смену, а результаты труда доводились до рабочих с задержкой в 10–15 дней. Кроме того, проходчики были вынуждены тратить время на выполнение непрофильных задач, в частности, на самостоятельную очистку забоев от породы перед началом бурения.

Рационализация производственных процессов

Осенью 1940 года с целью кардинального увеличения объемов отбойки началось внедрение передовых методов бурения. Показательным примером стала работа в восьмой траншее участка № 4. Очистной забой имел длину жилы до 20 метров, ширину 4 метра и вертикальные уступы до 1,5 метра. Упор был сделан на техническую подготовку: выработка предварительно очищалась, а необходимое количество инструмента заготавливалось заблаговременно. Важным новшеством стало изменение схемы расположения шпуров — расстояние между скважинами было увеличено более чем в полтора раза и строго выдерживалось на уровне одного метра.

Технический контроль и рекордные показатели проходки

Увеличение объемов достигалось за счет контроля начальников участков (Решетняка и Воронина). Инженерно-технический персонал лично проверял расстановку аппаратов, подбор буров и проводил мероприятия по сокращению времени на взрывные работы (отпалку). В результате за 9-часовую смену бригада из четырех человек успешно пробуривала 48 шпуров средней глубиной 1,5 метра, проходя суммарно 70 шпурометров. Общий расход взрывчатых веществ составлял 28,2 килограмма, а расход на кубический метр отбитой массы снизился до 0,9 шпурометра. Грамотная расстановка сил позволяла отдельным бурильщикам выполнять суточные задания на 500–800%.

Октябрь

Авария на электростанции и дефицит энергомощностей

В первой половине октября основной причиной срыва плановых заданий стал острый дефицит сжатого воздуха. Первопричиной кризиса явилась неудовлетворительная работа механической службы и крупная авария на местной дизельной электростанции. Выход из строя 400-сильного дизеля и затягивание сроков ремонта привели к резкому падению генерации энергии, что немедленно ударило по компрессорному хозяйству.

М.Е. Навроцкий — начальник компрессорных установок рудника «Бутугычаг». 1940 год. Фото из газеты «Советская Колыма».М.Е. Навроцкий — начальник компрессорных установок рудника «Бутугычаг». 1940 год. Фото из газеты «Советская Колыма».

Техническое руководство компрессорной станцией рудника в этот период осуществлял Навроцкий. Установленные на станции аппараты марки «Борец» могли обеспечивать бесперебойную подачу воздуха, однако их работа находилась в жесткой зависимости от наличия электроснабжения. Из-за нехватки мощностей из трех компрессоров «Борец» в постоянном режиме мог работать только один (на пиковых нагрузках удавалось запускать не более двух агрегатов). Допускались длительные простои машин «ЗИС».

Падение давления и децентрализация управления

В результате сбоя подача воздуха на подземные участки критически сократилась. Ситуация усугублялась тем, что руководство не смогло организовать жесткое централизованное распределение мощностей. Начальники участков использовали буровой инструмент хаотично, по собственному усмотрению. Из-за общего падения давления в магистралях пневматические аппараты функционировали лишь на треть от своей номинальной мощности, что привело к резкому снижению объемов отбойки.

Ноябрь

Производственные показатели и причины отставания рудника

В октябре и ноябре фиксировалось систематическое невыполнение плановых заданий по добыче руды, что приводило к недопоставкам сырья на обогатительную фабрику «Вакханка». За октябрь план был выполнен лишь на 54,6%, а за первые 20 дней ноября — на 50,7%. Низкая производительность была обусловлена недостаточными темпами горно-подготовительных работ, отсутствием расширения фронта добычи и невыполнением заданий по геологоразведке. Отработка новой богатой жилы «Аида» не могла полностью компенсировать общее отставание.

Кризис компрессорного хозяйства

Установленные на предприятии 15 компрессоров марки «ВВК-200» функционировали с большим перебоями. Из-за дефицита давления горняки были лишены возможности использовать технический потенциал бурового инструмента в полном объеме. Управление парком было децентрализовано между несколькими лицами, что приводило к несогласованности действий. Характерным инцидентом в конце ноября стала остановка компрессора «Борец» из-за срезанного шплинта и отскочившей гайки. Дефект не был своевременно выявлен механической службой, что привело к простою более двух часов.

Централизация руководства и стабилизация пневмосети

В третьей декаде ноября начальником всего компрессорного парка был назначен секретарь комсомольской организации рудника М. Навроцкий. Строгая централизация позволила в кратчайшие сроки организовать ремонтно-восстановительные работы. По состоянию на 21 ноября в эксплуатационный режим были выведены 18 из 19 компрессоров. Проведенные изменения позволили обеспечить стабильное рабочее давление на уровне 5 атмосфер.

Организация горных работ на участке № 4

Несмотря на меры по стабилизации, перебои периодически усугублялись низким качеством организации работ. Из-за неподготовленности рабочих мест простои достигали 4 часов за смену. Фиксировались случаи, когда из-за нарушения технологии в забоях заклинивало до 9 буров.

Седов Леонид Иванович. 1941 год. Фото из газеты «Советская Колыма».Седов Леонид Иванович. 1941 год. Фото из газеты «Советская Колыма».

В этих условиях успешный опыт адаптации продемонстрировал начальник объекта жилы № 8 (участок № 4) Седов. В отличие от стандартной практики (взрывные работы три раза в сутки), на его участке бурение велось непрерывно до полного обуривания всех забоев (12–14 часов). Взрывные работы производились лишь 1–2 раза в сутки. Метод позволял бурильщикам эффективно использовать периоды, когда на соседних объектах велась отпалка или уборка породы, а потребление воздуха резко падало. В качестве альтернативы предлагалось введение «скользящего графика» выходов бригад, однако осенью этот метод централизованно внедрен не был.

Благодаря решениям Седова участок перевыполнял планы. Отдельные бурильщики (Скибицкий, Дашков, Куликов, Наумов) демонстрировали высокие результаты, норма выработки Скибицкого превышала 150%.

Система материального стимулирования горняков

Для ускорения добычи применялась система поощрения по итогам «ударных декад». Ввиду того, что с 1 по 17 ноября планы не были выполнены, присуждение первой премии не состоялось. Тем не менее, вторая премия (3 000 рублей) была выдана смене Седова. Третью премию получили бурильщики Климчук и Горишный. Практиковалось заключение договоров на индивидуальное соревнование.

Кадровое усиление и внедрение метода «сквозных бригад»

В конце ноября руководство Дальстроя командировало на предприятие группу высококвалифицированных бурильщиков — Толстого, Денченко и Стеблюка. По прибытии 28 ноября они были целенаправленно распределены на ответственные участки. Стахановцы предложили отказаться от разрозненного труда в пользу создания «сквозных бригад», объединяющих бурильщиков, подсобных рабочих, навальщиков и откатчиков в единый коллектив.

Бурщик-стахановец рудника «Бутугычаг» Стеблюк. 1940 год. Фото из газеты «Советская Колыма».Бурщик-стахановец рудника «Бутугычаг» Стеблюк. 1940 год. Фото из газеты «Советская Колыма».

Практическая реализация состоялась 30 ноября на участке № 3. В 8 часов утра Стеблюк и Толстой вышли в забой на 15-ю жилу, поставив задачу выполнить сменную норму трех бурильщиков. Для закрепления опыта Денченко был назначен начальником смены. Успех был обеспечен строгой подготовкой: с вечера были проверены пневматические молотки, буры, а слесари осмотрели воздухопроводы.

Декабрь

Мастерство и показатели бурильщиков

К концу 1940 года на руднике сложились четкие требования к работе бурильщиков. Успех определялся грамотным расположением шпуров, очередностью их паления, а также скоростью бурения, зависящей от характеристик породы (крепости, кливажа и вязкости). Сноровка выражалась в умении организовать рабочее место, сократить время на вспомогательные операции и увеличить долю «чистого бурения».

Одним из передовых организаторов стал Иван Силович Миленко. В ответ на директивные указания Дальстроя он достиг высоких показателей, выполнив 20 декабря план на 206%. Для стахановцев такого уровня даже показатели в 125% воспринимались как неудовлетворительные, что свидетельствовало об укоренении культуры систематического перевыполнения норм (не ниже 200%) среди ведущих рабочих.

Производственный быт и климатические условия труда

Работа протекала в крайне тяжелых климатических условиях. Морозы ниже сорока градусов, шквальный ветер и систематическое обледенение забоев требовали от людей физической выносливости и высокой технической грамотности.

Скорость проходки находилась в прямой зависимости от непрерывной подачи сжатого воздуха. Поскольку оплата труда строилась по сдельно-премиальной системе на основе фактической выработки, техническое состояние воздушных магистралей напрямую определяло уровень заработка. В периоды бесперебойной подачи воздуха производительность стахановских бригад демонстрировала стабильный рост, что обеспечивало пропорциональное увеличение финансового вознаграждения горняков.

1941 год

Февраль

Производственные показатели и нехватка воздуха

К началу 1941 года на руднике «Бутугычаг» была окончательно закреплена практика индивидуального учета производительности труда стахановцев. Горняки и работники вспомогательных служб — бурильщики, откатчики, перекидчики и водители — систематически демонстрировали выполнение сменных заданий на уровне 150–200%. Высокие результаты, зафиксированные в книге почета Тенькинского управления, свидетельствовали о том, что при наличии должной организации рабочего места (своевременной подачи воздуха, исправности инструмента и подготовки путей) горняки способны значительно превышать нормы. Наиболее отличившиеся работники (бурильщики Распопов и Скибицкий) стали лидерами социалистического соревнования.

Затопленный вход в штольню Бутугычага. Практически в каждой штольне, которая здесь встречалась, были смонтированы воздушные магистрали. 2024 год.Затопленный вход в штольню Бутугычага. Практически в каждой штольне, которая здесь встречалась, были смонтированы воздушные магистрали. 2024 год.

В первой декаде февраля почти весь компрессорный парк удалось ввести в строй, и положение со сжатым воздухом заметно улучшилось. Однако аналитические данные за январь и февраль указывали на сохраняющуюся системную проблему: отставание рудника по объемам поставки руды на фабрику «Вакханка». Использовался воздух крайне неэффективно: производительность отбойного молотка составляла всего 5 шпурометров в сутки при необходимом минимуме в 15 метров. Основным сдерживающим фактором оставалась неспособность руководства обеспечить бесперебойные условия для всего коллектива. По оценкам современников, если бы все участки работали с той же дисциплиной, что и бригады передовиков, общие показатели добычи выросли бы многократно.

Март

Состояние компрессорного хозяйства и проблемы взрывного дела

В марте 1941 года состояние компрессорного хозяйства оставалось неудовлетворительным. Главными причинами неэффективности являлись отсутствие учета расхода воздуха, техническая запущенность и захламленность станций. Нормативы потребления превышались катастрофически: при норме 800–900 кубометров на метр проходки, фактический расход достигал 3 000 кубометров. Огромные потери были следствием дефектов в воздухопроводах и общей бесхозяйственности.

Работа бурильщиков характеризовалась серьезными технологическими нарушениями: рабочие зачастую игнорировали правильную схему расположения шпуров, что вело к неэффективному использованию взрывчатки и выходу породы не более 50% от плана. Организационные простои достигали 3–4 часов за смену — бурильщики ждали очистки забоя. Отсутствовал контроль со стороны мастеров и начальников смен, которые вместо управления процессом находились в конторах. Главный инженер рудника И.П. Мохов отмечал, что низкая техническая грамотность мастеров и отсутствие обучения бурильщиков приводили к хроническому срыву плановых показателей.

Апрель

Аварийное пневматическое хозяйство и организация труда

В апреле 1941 года пневматическое хозяйство рудника находилось в критическом состоянии. Компрессоры системы «Американец» эксплуатировались в аварийных условиях: помещения над ними имели поврежденную кровлю, механизмы работали с неисправными подшипниками и при недостаточном охлаждении. Мощные компрессоры «Борец» обеспечивали давление лишь в 2,5–3 атмосферы при нормативе 4,5–5 атмосфер. Обслуживание производилось без соблюдения графиков планово-предупредительных ремонтов, а руководство ремонтными работами со стороны главного механика Пигарева было признано неэффективным.

Штольни Бутугычага. 2024 год.Штольни Бутугычага. 2024 год.

Очистная добыча характеризовалась системными нарушениями: не применялись современные методы отработки (такие как магазинирование руды), цикличный метод повсеместно нарушался. Работа сдерживалась необоснованной переброской рабочей силы между участками и слабым оперативным руководством со стороны управления Теньки.

Тем не менее, в рамках подготовки к празднованию 10-летия Дальстроя продолжалась политика мобилизации кадров. На профсоюзном собрании ряд работников был отмечен почетными грамотами Главного и Политического управлений Дальстроя — в их числе оказался и начальник компрессорной Кузьменко. Это служило инструментом закрепления ответственности инженерного состава за стабильную работу механизмов.

Май

Организация труда, нормы оплаты и выработка бурильщиков

Несмотря на ввод новых компрессорных мощностей (включая успешный монтаж нового Сумского компрессора и строительство спецпомещений для ремонта оборудования), работа бурильщиков страдала от серьезных недочетов. Весной отдел нормирования труда и зарплаты (ОНТЗ) попытался увязать нормы с финансовым стимулированием через единый график. Однако в апреле простои отбойных молотков достигли угрожающей цифры в 5 268 часов. Начальники участков самовольно и без технической надобности увеличивали количество буримых шпуров почти вдвое по сравнению с циклограммой, что искусственно завышало объем вспомогательной работы и не позволяло бурильщикам реализовать стахановские возможности.

Анализ выявил глубокую диспропорцию в квалификации: опытные стахановцы бурили по 10–12 шпуров за смену, отстающие — 4–5. Простои из-за неподготовки забоев 18 мая достигли 25% времени смены. Взрывники задерживали приход и допускали грубый брак (11 мая из-за недостаточной закладки зарядов было испорчено 16 готовых шпуров). Характерным срывом стало неисполнение приказа заведующего горными работами Макурина о развертывании двух дополнительных перфораторов на 38-й жиле из-за отсутствия контроля.

Модернизация сети и ремонтная база

В мае на отстающем участке № 6 под руководством инженера Л.И. Седова прошла оптимизация пневмосети: сокращение длины магистрали на 40–50 метров дало до 30% экономии воздуха, а увеличение диаметра шлангов предотвратило падение давления в перфораторах. Однако халатное отношение к конденсату приводило к перемерзанию труб.

На базе механического цеха была организована мастерская для ремонта молотков «БМ-13», «БМ-17» и компрессоров. Острая нехватка шлифовальных станков, режущего инструмента и стали вынуждала единственный токарный станок работать с колоссальной перегрузкой. Ситуация усугублялась бесхозяйственностью в забоях: из выданных стальных буров обратно возвращалось лишь 50–60%, почти половина дорогостоящего инвентаря терялась в штольнях.

В конце мая вскрылся факт преступной халатности руководства (главного инженера Мохова и главного механика Пигарева): под стеной склада всю зиму пролежали в снегу около 30 новых колонковых перфораторов. Ценнейшее оборудование стоимостью свыше 100 тысяч рублей покрылось ржавчиной и пришло в негодность.

Трудовой героизм

Несмотря на технический хаос, стахановцы демонстрировали беспрецедентные показатели. 12 мая бурильщики Скибицкий и Конюков выполнили суточное задание на 365%. Откатчики в эти дни давали от 230% до 340% плана, опираясь на большевистскую настойчивость в борьбе за металл. Темпы капитального строительства компенсировались трудом плотников и столяров (180–200% выработки), хотя на скиповом бремсберге трудилось лишь 33 человека вместо положенных 150.

Июнь

Трудовой героизм и проблема валовой добычи

В июне передовики (Скибицкий, Салиев, Кузнецов) начали применять метод многозабойного обуривания, обслуживая по 3–4 забоя одновременно. Скибицкий в заливаемых водой забоях давал 170–180% нормы. Однако выявилась критическая проблема: стремясь перевыполнить план, горняки выдавали на поверхность массу без полезного металла. 12 июня второй участок дал 116% по откатке, но обеспечил фабрику полезной рудой лишь на 47%, отправив более половины породы в отвал.

Технологический кризис и фальсификация учета

Коэффициент полезного действия компрессоров едва превышал 50%. Главной ошибкой механиков стало «полное кольцевание» — объединение изношенных агрегатов («ВВК-200», «Ингерсол-рэнд», «Кавот») в единую магистраль без воздухомерных приборов. Опыт мартовского раскольцевания (разделения на группы) был проигнорирован.

Надземные воздушные магистрали. Бутугычаг. 2024 год.Надземные воздушные магистрали. Бутугычаг. 2024 год.

Магистрали прокладывались безграмотно: на 30 метрах 15-й траншеи было сделано несколько изгибов в 90 градусов. Сеть разрушали утечки-«шипуны», манометры отсутствовали. Мощные компрессоры «Борец» были заперты в камере с куполом (температура 25–30 градусов) и всасывали нагретый, перенасыщенный маслом воздух без фильтров. Руководство скрывало масштабы кризиса фальсификацией: 18 июня из-за аварии встали 10 машин «ВВК-200», но в отчетах за 19 и 20 июня количество отработанных молотко-часов оказалось самым высоким за месяц.

Август

Дефицит победита и местное производство

К августу возникла нехватка сверхтвердого сплава победита. Остро встала проблема термической обработки стальных буров. Закалка осуществлялась кузнецами «на глазок» без пирометров, а на нефтяных горнах происходило выжигание углерода из стали. Главный механик Гуринов рассматривал создание кустарных приспособлений для фиксации температуры, но реализация шла медленно. Ситуацию усугубляло отсутствие системы клеймения: 25 июля бурильщик Ярмарков отработал смену исключительно прочным буром, но выяснить имя кузнеца для его поощрения оказалось невозможно из-за полной обезлички инструмента.

Сентябрь

Модернизация компрессорной сети и базы

Осенью главный механик Гуринов начал секционирование сети: мелкие станции отделили от мощных агрегатов. Старший механик Сотников смонтировал сальниковые компенсаторы для предотвращения разрывов труб от перепадов температур. Внедрен график планово-предупредительных ремонтов (механик Кузьменко отремонтировал 19-кубовый «Борец» за 22 часа вместо 36). Штат оптимизировали: один рабочий на два малых компрессора. Мастерские под руководством Видзовского и Волынкина совершили рывок, наладив местный выпуск сложных деталей (геликоидальных поршней и храповых муфт) для перфораторов.

Стахановские рекорды и условия труда

В преддверии суровой зимы руководители Сафронов и Мохов не сумели вовремя обеспечить переход к закрытому способу отработки, оставляя бурильщиков в малозащищенных забоях. Несмотря на это, горняки устанавливали рекорды: бурильщик Баранов в августе дал 251%, а в сентябре выдал 318%, 305% и 254%. Баранов инициировал движение за совмещение профессий, начав обучение на взрывника, чтобы ликвидировать зависимость от смежников.

Октябрь

Фиктивная отчетность и удар по стахановцам

Официальные отчеты рапортовали о простоях менее 5%, но «фотография рабочего дня» показала, что производительное время бурильщиков составляло лишь 63,8% (по вине самих рабочих терялось только 2%). Остальное время съедалось отсутствием буров, перемерзанием труб и нехваткой сжатого воздуха. Вместо ремонта руководство избрало путь очковтирательства: составление актов о простоях негласно запретили. При остановке компрессоров высококвалифицированных бурильщиков отправляли чистить снег или отгребать породу, сохраняя на бумаге иллюзию непрерывной работы. Это нанесло тяжелейший удар по энтузиазму горняков — число стахановцев-«двухсотников» резко сократилось.

Ноябрь

Собственное производство перфораторов

Механический цех превратился в важнейший производственный центр, освоив выпуск мембранных пластин для Сумского компрессора, гнезд клапанов для агрегатов «Борец» и отсекательных клапанов дизелей. Вершиной местной технической мысли стала успешная подготовка к серийному выпуску собственного перфораторного молотка — точной копии надежного инструмента типа «РЗ».

Системный коллапс компрессорного хозяйства

Несмотря на усилия цехов, к концу ноября в сети разразился масштабный кризис: работало лишь 60–70% перфораторов. Техническая мощность парка позволяла питать вдвое больше машин, но рабочее давление редко превышало 3 атмосферы (подъем до 4 считался праздником). Эксперимент 12 ноября наглядно вскрыл глубину проблемы: на участке № 2 три компрессора «Ингерсол-Рэнд» и один «Кавот», расчетно способные питать минимум 10 отбойных молотков, с трудом тянули всего два аппарата при давлении 1,8 атмосферы.

Причины крылись в глубокой технической запущенности. Отсутствовали воздухомеры, а показания манометров фиксировались на оберточной бумаге. «Мертвое» пространство цилиндров превышало норму в 2–3 раза. Мощные компрессоры «Борец» работали с отключенными холодильниками (охлаждаясь водой с температурой выше 30 градусов) и продолжали всасывать раскаленный воздух из купольной камеры, что вело к потере трети всей энергии сжатого воздуха. Магистраль длиной около 10 километров была изрешечена отверстиями-«шипунами», а у одной из траншей зиял полностью открытый сосок трехдюймовой трубы. Диспетчерская служба не работала: при перегрузках автоматика просто сбрасывала дизели на холостой ход.

Холодильник (интеркулер) воздушного компрессора. Бутугычаг. 2026 год.Холодильник (интеркулер) воздушного компрессора. Бутугычаг. 2026 год.

На совещании партийного актива секретарь парторганизации Глебков, механик Видзовский и начальник управления Виноградов констатировали, что варварская эксплуатация техники оставляет передовых горняков без надежного тыла.

Декабрь

Деформация стахановского движения и фиктивные наказания

К середине декабря проверка Политического управления Дальстроя вскрыла грубый бюрократизм при реализации приказа № 507 о социалистическом соревновании. Начальник рудника Сафронов, замполит Андреев и председатель рудкома Ермолаев формально подошли к поощрению. О присвоении званий мастеров бурения (по приказам от 16 июля и 4 сентября) рабочим даже не сообщали. Начальник объекта Лунёв не знал, что его бурильщик В.Ф. Кузнецов является признанным мастером.

Из-за аварийных магистралей высококвалифицированный труд расходовался впустую: мастер бурения В. Кузнецов часами ждал подачи воздуха, Т. Мельников тратил смену на отогрев замерзших труб, инициатор совмещения профессий Т.Ф. Кузнецов получил неисправный молоток, а мастера откатки Тарасенко переводили на подсобные работы.

Вместо устранения причин Сафронов визировал сводки о падении выработки, на основании которых начальник ОНТЗ Кузнецов и начальник управления Виноградов подписали позорный приказ о лишении Скибицкого, Кириенко, В. Кузнецова, Конюкова, Тарасенко и Смирнова званий мастеров. Этот документ был подшит к делу втайне от стахановцев. Лишь после публикации в газете «Советская Колыма» 23 октября и прямого вмешательства Политуправления Дальстроя бюрократическое очковтирательство было пресечено, а передовики полностью восстановлены в своих законных званиях.

1942 год

Февраль

Расходование горючего и отсутствие технического контроля

К началу февраля 1942 года эксплуатация пневматического хозяйства на руднике «Бутугычаг» характеризовалась крайней неэффективностью, что приводило к масштабным потерям дефицитного горючего. Из-за низкой производительности компрессорных установок энергия приводящих их в движение двигателей расходовалась совершенно нерационально. Значительная часть топлива, сожжённого в течение 1941 года и в начале 1942 года моторами мелких компрессоров, а также дизельной электростанцией, обслуживающей электрокомпрессоры, была затрачена впустую, поскольку агрегаты не производили эквивалентной полезной работы.

Главной причиной систематической плохой работы рудника оставалось неудовлетворительное использование пневматических мощностей и пренебрежение к технике. При этом на предприятии полностью отсутствовали воздухомеры — не было даже примитивных аппаратов для измерения скорости движения воздуха по трубам. Несмотря на то, что вопрос о необходимости внедрения контрольно-измерительной аппаратуры неоднократно поднимался прессой («Советская Колыма») ещё с июля 1941 года и давно обсуждался в Тенькинском управлении, ситуация оставалась неизменной. Отсутствие объективного контроля давало возможность руководителям рудника списывать срывы производственного плана на любые обстоятельства, включая сезонные изменения погоды, скрывая истинные причины отставания.

Взаимодействие руководства рудника и управления «Колымснаб»

Пытаясь оправдать отсутствие технического контроля, руководство «Бутугычага» заявляло, что воздухомеров нет в наличии на базах «Колымснаба». Однако проверка вскрыла факт прямого управленческого саботажа: администрация рудника даже не пыталась их получить. Начальник «Колымснаба» Комаров официально подтвердил, что никаких заявок на измерительную аппаратуру от рудника не поступало, и был вынужден лично пообещать принять экстренные меры к её скорейшей закупке.

Руины одной из компрессорных Бутугычага. 2024 год.Руины компрессорой учаска № 3 Бутугычага. 2024 год. Здесь работали три компрессора«ВВК-200». 2024 год.

В условиях, когда местное руководство демонстрировало нежелание внедрять точную измерительную аппаратуру в своё пневматическое хозяйство, инициативу пришлось взять на себя снабжающей организации. «Колымснаб», будучи прямо заинтересованным в пресечении нерационального расхода горючего таким крупным потребителем, как рудник «Бутугычаг», был вынужден принудительно решать вопрос обеспечения предприятия контрольными приборами.

Срыв планового ремонта пневматического хозяйства

В начале 1942 года перед техническими службами рудника «Бутугычаг» была поставлена стратегическая задача: к 15 февраля полностью завершить ремонт механизмов для обеспечения бесперебойной работы компрессорного парка и электростанции в течение всего года. Для проведения ремонта в сжатые сроки январское плановое задание по добыче руды было целенаправленно снижено.

Однако процесс был сорван из-за грубых организационных просчетов. Остановка и разборка агрегатов начались 1 января, после чего выяснилось отсутствие базовых снабженческих позиций: масла для поршневых колец и баббита для переливки подшипников. Из-за неспособности главного механика предусмотреть наличие материалов ход ремонта оказался поставлен в зависимость от непредвиденных обстоятельств.

Технический брак и критическое состояние агрегатов

Показательным примером технической безалаберности стала ситуация с ремонтом компрессора марки Сумского завода в двадцатых числах января. Через несколько часов после пуска у агрегата расплавился подшипник. После повторной переливки компрессор был запущен, но оказался ненадёжно закреплен на фундаменте: с каждым оборотом маховика корпус сильно вибрировал. Попытка механиков устранить колебания путем подбивания клиньев под основание дала обратный эффект — площадь соприкосновения с фундаментом уменьшилась, а вибрация усилилась. В результате постоянных содроганий лопнул выносной подшипник маховика. Устранение этой длительной аварийной ситуации руководство рудника было вынуждено изъять из ведения главного механика и передать начальнику механического цеха Видзовскому.

Состояние других механизмов также оставалось неудовлетворительным. Согласно официальному заявлению главного инженера рудника Мохова на партийном собрании Теньки 5 февраля, ремонт компрессоров «Борец» был завершён лишь на три четверти (75%), причём при работе в них прослушивались стуки. Учитывая, что невыполнение плана рудником в конце 1941 года официально объяснялось именно сбоями механизмов, подобное качество ремонта ставило под угрозу производственную программу 1942 года.

Март

Перемерзание воздушных магистралей и срывы бурения

К марту 1942 года основным препятствием для работы бурильщиков горного цеха рудника «Бутугычаг» стало систематическое перемерзание воздухопроводной магистрали. В условиях умеренных морозов конденсация паров происходила на всём протяжении труб, что приводило к полной закупорке коммуникаций льдом. Потеря давления воздуха достигала 2 атмосфер.

Отстойники на воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.Отстойники на воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.

Техническое руководство — начальник горного цеха Макурин и старший механик участка «Сопка» — не позаботилось об установке водоотстойников и прокладке дублирующих магистралей для нормальной подачи воздуха в забои, а также не наладило тщательного наблюдения за сетью.

Показатели проходки и вывозки руды

Неполадки в пневмосети и нераспорядительность начальников участков привели к срыву суточного задания 9 марта. На отчетном совещании командиров производства, начавшемся с 40-минутным опозданием, были представлены подробные рапорты.

На участке Титора, несмотря на полную обеспеченность бурильными молотками, задание по отбойке горнорудной массы было выполнено лишь на 87%. Причинами отставания были названы перемерзание магистрали и плохой вагонеточный парк. В результате часть отбитой породы осталась в забоях, и задание по выдаче руды оказалось сорвано. Неутешительными были признаны и рапорты начальников участков Гаврикова и Селезнева. На участке Лыгина задание по отбойке выполнили на 110%, однако отбитая порода не была вывезена, из-за чего на сортировку поступило только 62,5% от планового количества.

Управленческие проблемы и вмешательство Дальстроя

Главный инженер рудника Мохов самоустранился от оперативного контроля и проверки исполнения, ограничившись формальной выдачей указаний начальникам участков. Для исправления положения Главному управлению Дальстроя и Тенькинскому горному управлению пришлось усилить руководство рудника и взять оказание помощи под особый контроль. В частности, для налаживания работы оборудования коллектив магаданского Авторемонтного завода откомандировал на «Бутугычаг» бригаду своих лучших механиков.

Обеспечение компрессоров «Борец» приводными ремнями

Весной 1942 года для поддержания бесперебойной работы компрессоров марки «Борец» на руднике «Бутугычаг» потребовалось принятие оперативных мер на уровне руководства Дальстроя.

Из-за нехватки комплектующих было принято решение об организации местного производства необходимых деталей силами колымских предприятий. 27 марта 1942 года заместитель начальника ГУСДС НКВД СССР старший лейтенант госбезопасности Гаркаев издал переданное по телефону распоряжение № 118, предписывающее изготовить текстропные ремни для компрессоров производительностью 30 кубических метров в минуту.

Межведомственная кооперация

Для реализации задачи в сжатые сроки была задействована производственная база сразу нескольких управлений.

Главному инженеру Управления автотранспорта (УАТ) Васильеву поручалось немедленно приступить к изготовлению пяти комплектов текстропных ремней длиной 6 750 миллиметров на одной из автобаз УАТ со сроком сдачи к 5 апреля.

Материальное обеспечение процесса возлагалось на начальника Гостреста «Колымснаб» капитана госбезопасности Комарова. Ему предписывалось обеспечить отпуск по заявке УАТ вулканизированной транспортерной ленты толщиной 13 миллиметров, резинового клея, сырой резины, а также прокладочных и обкладочных материалов.

Подготовка технологической оснастки была поручена Авторемонтному заводу. Директор АРЗ Голиков был обязан к 1 апреля изготовить из чугунного литья и обработать две пресс-формы согласно эскизу, предоставленному Отделом главного механика Дальстроя.

Общий контроль за исполнением данного распоряжения был возложен на главного механика ГУСДС Ершова.

Апрель

Авария компрессора «Ингерсолл-Ранд»

В апреле 1942 года на руднике «Бутугычаг» произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее за собой выход из строя импортного оборудования.

В результате преступно-халатного отношения к своим служебным обязанностям со стороны компрессорщика Сайкина потерпел аварию компрессор марки «Ингерсолл-Ранд».

Реакция высшего руководства на подрыв работы пневматического хозяйства рудника была незамедлительной. По приказу начальника Главного управления Дальстроя Сайкин был немедленно снят с работы. Материалы о совершенном проступке были переданы в следственные органы для последующего предания виновного суду Военного трибунала.

Май

Испытание экспериментальных бурильных молотков «БМ-17»

В мае 1942 года в рамках предмайского соревнования коллектив Авторемонтного завода во внеурочное время сверх плана изготовил опытную партию бурильных молотков марки «БМ-17». Производственный цикл в цехе был завершен за десять дней. Четыре аппарата завод направил на подшефный рудник «Бутугычаг» для передачи лучшим стахановцам-бурщикам. В сопроводительном письме на имя начальника рудника Пахомова руководство завода рекомендовало вручить первый экземпляр лучшему бурщику Колымы Толстому.

Иван Васильевич Толстой. Рудник «Бутугычаг». 1942 год. Фото из газеты «Советская Колыма».Иван Васильевич Толстой. Рудник «Бутугычаг». 1942 год. Фото из газеты «Советская Колыма».

Отправленные аппараты являлись экспериментальными и предназначались для практической проверки их эксплуатационных характеристик, в частности — надежности принятой заводом системы зазоров. Для контроля за испытаниями и дальнейшей доработки конструкции завод обязал руководство рудника обеспечить регулярную обратную связь с информированием о выявляемых в процессе работы сильных и слабых сторонах новых молотков.

Испытание бурильных молотков местного производства

12 мая 1942 года на рудник «Бутугычаг» поступила опытная партия из четырех перфораторов, впервые изготовленных на Колыме коллективом магаданского Авторемонтного завода. Инициатором проведения испытаний нового оборудования выступил бурильщик-орденоносец Толстой. К работе с новыми аппаратами были привлечены мастера бурения Баранов, Миленко и Кириенко.

Первые практические испытания перфораторов местного производства состоялись 13 мая. В ходе смены бригада бурильщиков достигла следующих показателей: было пробурено 116 погонных метров шпуров, что составило 200% от установленного планового задания, и отбито 124 кубических метра горнорудной массы. В результате выполнение технической нормы по отбойке составило 565%.

Официальное заключение руководства

По итогам производственных испытаний руководство рудника в лице начальника Я. Пахомова, заместителя по политработе С. Федорова и главного инженера И. Мохова направило официальное письмо коллективу Авторемонтного завода. В документе были зафиксированы результаты выработки стахановцев, подтверждена эффективность полученного инструмента и заявлена потребность предприятия в дальнейших поставках новых перфораторов.

Производственные показатели и невыполнение планов

По данным обследования, проведенного партийной комиссией при политотделе Теньки, на руднике «Бутугычаг» в первой половине 1942 года зафиксировано последовательное снижение темпов добычи, несмотря на полное обеспечение предприятия техникой, горючим, продовольствием и бесперебойную подачу электроэнергии от дизельной станции в горный цех.

План по основной продукции комбината, включая обогатительную фабрику № 1, в первом квартале был выполнен на 90,6%, в апреле — на 60,2%, а за первую половину мая — на 25,2%. План по разведочным работам за четыре месяца года составил 19,2% от запланированного объема.

Состояние компрессорного хозяйства и воздушных линий

В ходе проверки были зафиксированы грубые нарушения технологической дисциплины в эксплуатации и монтаже пневматического оборудования. 1 мая компрессор «Борец» дважды выходил из строя по вине обслуживающих механизмы специалистов. Из-за дефицита сжатого воздуха фактическое количество выставляемых в забоях перфораторных молотков составляло от 65% до 75% от предусмотренного планом.

Для восполнения мощностей руководство Тенькинского управления распорядилось в срочном порядке установить компрессор «Борец» № 5. При его транспортировке и монтаже главный механик рудника Саблин и механик Дюбов утеряли часть деталей, которые в течение трех дней находились в снегу около забора. Предназначенный для этой установки трансформатор был оставлен у рудоспуска, где засыпался гранитной пылью и снегом. Главный инженер рудника Мохов и заведующий горными работами Макурин неоднократно проходили мимо оборудования, но не приняли мер к его укрытию. Сам монтаж компрессора производился бесконтрольно, в результате чего четыре последовательно назначенных срока завершения работ были сорваны.

На одном из горных участков рудника. Бутугычаг. 2024 год.На одном из горных участков рудника. Бутугычаг. 2024 год.

Воздушная магистраль рудника находилась в неудовлетворительном состоянии, что приводило к постоянным утечкам. 8 мая на участке № 4 из открытого воздухопровода в течение двух часов происходил выброс сжатого воздуха в объеме, достаточном для работы полутора бурильных молотков. Начальник участка Поярков мер к ликвидации потери не принял; магистраль была перекрыта только после прямого вмешательства заместителя начальника управления Залкинда и секретаря парткомиссии Аникина.

Организация горных работ и показатели бурильщиков

Из-за отсутствия оперативного контроля со стороны Мохова и Макурина на руднике бесконтрольно велась отработка месторождений. На участке № 5 систематически нарушалась паспортная ширина забоев, что вызвало сужение фронта работ и общее снижение производительности труда. За невыполнение указаний по упорядочению очистных работ начальник пятого участка Титор был снят с должности и привлечен к партийной ответственности. По аналогичным причинам (распущенность и недисциплинированность) был отстранен от руководства и уволен из системы Дальстроя начальник участка № 3 Гавриков.

На фоне общего отставания рудника отдельные мастера бурильного дела демонстрировали высокую производительность. Инструктор-орденоносец Толстой, а также бурщики Кириенко, Миленко и Баранов ежедневно выполняли от трех до шести производственных норм. Однако их стахановские методы работы не обобщались и не внедрялись среди остального коллектива горняков.

Жилищно-бытовые условия и снабжение

Проверка вскрыла неудовлетворительное состояние жилого фонда рудника. В общежитии дизелистов и бурщиков зафиксированы скученность, неудовлетворительное санитарное состояние и нерегулярная смена постельного белья. Один из лучших жилых домов рудника был перекрыт с дефектами, из-за чего с началом таяния снега стал непригоден для проживания.

Заместитель начальника рудника по хозяйственной части Орлов и бывший секретарь парторганизации Лукачев бытом рабочих не интересовались и игнорировали их обращения. Агитатор Лакумов проводил беседы с бурщиками, но практической помощи в улучшении условий не оказывал, в связи с чем рабочие прекратили посещать его мероприятия. За бездушное отношение к нуждам трудящихся и отсутствие контроля за расходом товарно-материальных ценностей Орлову партийной комиссией был объявлен выговор.

Июнь

Показатели бурильщиков и совмещение профессий

В июне 1942 года фронтовая бригада бурильщиков рудника «Бутугычаг» под руководством орденоносца Толстого зафиксировала выполнение майского плана по производительности труда на 241%. Индивидуальная суточная выработка мастеров бурения Толстого, Миленко, Баранова и Кириенко составила от 300% до 470% от установленной нормы. По инициативе передовиков на предприятии были дополнительно сформированы две фронтовые бригады. Данные коллективы приняли обязательство ежедневно выполнять производственные нормы на 200%, однако фактические показатели их работы составили 240–260%.

Достижение таких результатов обеспечивалось, в том числе, за счет внедрения практики совмещения профессий — рабочие объединили обязанности взрывников и бурильщиков. При поддержке рудничного комитета также была укомплектована фронтовая бригада откатчиков, в состав которой вошли мастера откатки Горьев, Кудрявцев, Мокробородов и Тюрин.

Организация профессионального обучения персонала

В целях системного повышения производительности труда на руднике была организована передача производственного опыта квалифицированными кадрами. На предприятии открылись профильные стахановские школы для обучения буровзрывников, откатчиков и компрессорщиков. К процессу передачи практических знаний рабочим «Бутугычага» в качестве инструкторов были привлечены мастера горного дела Толстой, Баранов, Халиев и Думнов.

Кризис энергоснабжения и работа компрессорного хозяйства

В июне 1942 года пневматическое хозяйство рудника «Бутугычаг» столкнулось с системными сбоями из-за поломок энергетического оборудования. В результате расплавления подшипников вышел из строя дизель-генератор электростанции, ремонт которого затянулся более чем на сутки. Из-за нехватки сжатого воздуха начальники участков Музыченко, Поярков и Николаев были вынуждены наполовину сократить количество работающих бурильных молотков в забоях.

Ресивер на воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.Ресивер на воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.

После завершения ремонта дизеля и дополнительного ввода в строй большого компрессора в горном цехе нормализация работы не наступила. При выключенных лебедках и бурозаправочных машинах рабочее давление у ресиверов и перфораторов не превышало трех с половиной атмосфер.

Межведомственные конфликты и работа бурильщиков

Технологический кризис усугублялся конфликтом между персоналом электростанции и горным цехом. Дизелисты, жалуясь на перегрузку агрегатов, требовали от диспетчера увеличить количество молотков в забоях. Данное требование было продиктовано стремлением искусственно снизить давление в пневмосети, чтобы компрессоры потребляли меньше электроэнергии. При этом работниками электростанции игнорировался тот факт, что при давлении в три атмосферы бурильщики физически не могли выполнить производственные нормы.

Дополнительные простои в работу горняков вносила халатность обслуживающего персонала: из-за того, что механик Кириллов не обеспечил отвод сбрасываемой воды, компрессорщики при выпуске перегревшейся воды из резервуара затопили штольню четвертого участка, парализовав откатку руды почти на три часа.

Октябрь

Работа бурильщиков и организация смен

Невыполнение заданий по бурению и отбойке начальники участков оправдывали дефицитом исправных бурильных молотков, отсутствием победита и недостаточным давлением сжатого воздуха. Одновременно проверки вскрыли факты прямого бездействия на рабочих местах, в частности, в ночной смене Елыпаева на втором участке.

Практика показала, что при одинаковом техническом оснащении и равном количестве рабочей силы результаты выработки кардинально различались. Начальник смены Бурмистров обеспечивал перевыполнение плана, достигая производительности труда на один молоток в 216%. В тех же условиях смена Ярмаркова выполняла план по отбойке руды лишь на 70–75%. Аналогичная разница была зафиксирована на другом участке, где смена Сезеневского давала 110–112% плана, а работающая в равных условиях смена Фыдря — только 70–78%.

Компрессорное хозяйство и перерасход электроэнергии

Снабжение забоев сжатым воздухом осложнялось межцеховыми пререканиями и нерациональным распределением энергоресурсов. Механики компрессорных установок мотивировали нехватку воздуха недостаточным лимитом электроэнергии, в то время как горняки списывали срыв плана на недоработку компрессоров. При этом профильные службы рудника вопросами экономии электричества не занимались. Установленные в сети компрессоры марки «Борец» эксплуатировались с подключенными электромоторами излишней мощности.

Ноябрь

Организация труда бурильщиков и простои в забоях

В ноябре 1942 года на руднике «Бутугычаг» сложилась обстановка, ставящая под угрозу выполнение годовой программы. Несмотря на ежедневные оперативные совещания с участием начальника рудника Пахомова, заместителя по политработе Федорова и главного инженера Мохова, административные меры воздействия ограничивались устными указаниями.

Штольни Бутугычага. 2024 годШтольни Бутугычага. 2024 год.

На втором, четвертом и пятом участках труд бурильщиков был организован неудовлетворительно из-за отставания транспортного звена. Начальник второго участка Гуторов не обеспечивал своевременный ремонт откаточных путей. В результате с начала смены, после проведения отпалки, забои оставались заваленными породой, из-за чего бурильщики простаивали до половины рабочего времени. Это приводило к систематическому невыполнению ими производственных норм и снижению объемов отбитой руды при последующих взрывах.

Дополнительные потери рабочего времени горняков происходили из-за ручной перекидки горной массы, так как имеющиеся перепускные люки на предприятии не использовались.

Технологический брак и показатели проходки

На третьем участке под руководством Макурина в погоне за высокими показателями выработки на один бурильный молоток допускалось прямое нарушение технологии отбойки. Бурение велось таким образом, что при взрыве отрывались негабаритные каменные глыбы, не подлежащие транспортировке в вагонетках. Эти валуны требовали повторного разбуривания, что вело к нецелевому расходу взрывчатки и дополнительным затратам труда бурильщиков. В совокупности с неисправностью поворотных плит и запущенностью путей это привело к скоплению на участке до 400 тонн невывезенной руды.

Одновременно на руднике фиксировались крайне низкие темпы проходки гезенков. На участке начальника Зыкова проходка по гезенкам с октября составила немногим более 3 метров, а общая производительность бурильного молотка находилась на уровне 60–70%.

Оснащение буровым инструментом

Одной из причин низкой выработки забоев, на которую ссылался начальник участка Зыков, являлось низкое качество и физическая нехватка буров. Для упорядочения процесса снабжения участков инструментом на руднике была учреждена специализированная должность диспетчера по бурам.

Отработанные буры от пневматических перфораторов на территории рудника встречаются повсеместно. Бутугычаг. 2024 год.Отработанные буры от пневматических перфораторов на территории рудника встречаются повсеместно. Бутугычаг. 2024 год.

Однако данная организационная мера не принесла результатов. Своевременная бесперебойная доставка инструмента на участки не была налажена, и бурильщики продолжали терять значительную часть рабочего времени в ожидании доставки буров из заправки, а также на ликвидацию текущих производственных неполадок.

Кадровое усиление компрессорного хозяйства

Весной 1942 года на руднике «Бутугычаг» сложилось тяжелое положение с обслуживанием и эксплуатацией технических механизмов. Для нормализации производственного процесса Главное управление Дальстроя откомандировало на предприятие группу квалифицированных механиков с магаданского Авторемонтного завода. В числе прибывших молодых специалистов находился комсомолец Павел Кучма, который был назначен мотористом компрессора марки «ВВК-200».

Многостаночное обслуживание и экономия ресурсов

В процессе работы на участке Кучма первым осуществил переход на многостаночное обслуживание пневматического оборудования. Быстро освоив управление одной машиной, он последовательно расширил зону своей ответственности до двух, затем до трех, и в итоге стал обслуживать одновременно пять компрессорных установок.

Этот стахановский метод работы обеспечил стабильную эксплуатацию механизмов и привел к существенному снижению расхода дефицитного топлива. По итогам работы за сентябрь 1942 года экономия расхода ГСМ против установленных норм составила 23,9% по бензину и 15,2% по смазочным материалам.

Увеличение межремонтного пробега оборудования

Наряду с экономией горючего была достигнута высокая сохранность эксплуатируемого оборудования. К Международному юношескому дню пробег обслуживаемых Кучмой механизмов по спидометру достиг 100 тысяч километров без постановки на капитальный ремонт.

К 5 ноября, дате XXV годовщины Октябрьской революции, моторист выполнил дополнительное производственное обязательство: машины прошли еще 40 тысяч километров без среднего ремонта. За этот период экономия смазочных материалов превысила сентябрьские показатели. Свои производственные достижения моторист зафиксировал в специальной книге «Счет мести», заведенной на руднике для учета трудовых показателей.

Дефицит электроэнергии и отсутствие контроля

К ноябрю 1942 года руководство рудника «Бутугычаг» объясняло невыполнение плана по добыче недостатком электроэнергии. Работа дизельной электростанции сопровождалась авариями и простоями агрегатов. Для компенсации недостающих мощностей электроэнергия дополнительно подавалась с обогатительной фабрики имени Чапаева. Контроль за состоянием электрохозяйства и потерями в сетях со стороны потребителя отсутствовал. Рудник оплачивал выставляемые электростанцией счета, в том числе ежемесячно выплачивал 16 тысяч рублей на содержание повысительных трансформаторов.

Эксплуатация трансформаторного парка

Потери электроэнергии происходили, в частности, из-за неправильной группировки оборудования. У компрессора Сумского завода также был установлен трансформатор с двукратным запасом мощности. Доставка заменяющего аппарата в горный цех заняла неделю, после чего его установка была приостановлена из-за отсутствия согласованности между администрацией цеха и электростанцией в вопросе выделения рабочей силы для перемещения оборудования к месту монтажа.

Эксплуатация компрессоров

Прямые потери электроэнергии возникали при нарушении правил технической эксплуатации механизмов. Компрессоры марки «Борец» не обеспечивали подачу достаточного объема сжатого воздуха при работе на полную мощность из-за отсутствия холодильников. Нагнетаемый горячий воздух поступал напрямую в магистраль, где происходило его охлаждение и конденсация, что не позволяло создать необходимое рабочее давление у перфораторов. Вследствие этого от 20% до 25% электроэнергии, потребляемой электромоторами компрессоров, расходовалось непроизводительно.

Перебои в энергоснабжении и остановка компрессорного парка

К концу ноября 1942 года на руднике «Бутугычаг» сложилась обстановка, повторяющая технологические сбои предыдущего года: эксплуатация компрессорного парка систематически прерывалась из-за неудовлетворительной работы местной дизельной электростанции.

Начальник электростанции Минаков и инженер Локтионов не обеспечили бесперебойную работу агрегатов. Был зафиксирован факт полной остановки компрессоров горного цеха по причине отсутствия горючего, о чем главный инженер рудника Мохов был уведомлен постфактум. При наличии на собственной нефтебазе около одной тонны нефти руководство станции отказалось организовать ее ручную доставку ведрами к двигателям, в результате чего работа механизмов была остановлена на несколько часов.

На одной из компрессорных Бутугычага. 2024 год.На одной из компрессорных Бутугычага. «ВВК-200». 2024 год.

Это привело к прекращению работы перфораторных молотков в забоях, остановке вагонеток на бремсбергах и срыву подачи руды на фабрику имени Чапаева.

Организация работы бурильщиков при дефиците сжатого воздуха

Недостаток электроэнергии напрямую определял графики и объемы работы бурильщиков. В периоды, когда электростанция выводила агрегаты в ремонт из-за расплавления подшипников или перегорания поршневых колец, в горном цехе функционировал только один компрессор Сумского завода. Горнякам приходилось искусственно маневрировать подачей сжатого воздуха: магистраль переключалась на второй участок для обуривания забоев и подготовки их к отпалке, после чего воздух переводился на третий участок.

Из-за низкого напряжения в электросети компрессоры работали на малых оборотах. По докладу диспетчера по молоткам Нохрина, мощности двух работающих компрессоров хватало на обеспечение нормальной работы лишь семи бурильных молотков. Проведенная заведующим компрессорным парком Кирилловым проверка подтвердила полную исправность воздушной магистрали, зафиксировав причину падения давления исключительно в недостатке электроэнергии.

Подобные условия труда приводили к резкому падению показателей проходки. За 22 ноября первая смена выполнила план по отбойке на 14%, по выдаче руды на 10%, по проходке на 8%. Общий суточный показатель рудника по добыче и отбойке горнорудной массы составил 14% от планового задания.

Фиксация простоев пневматического оборудования

Технические простои на электростанции носили регулярный характер, а графики ввода машин в эксплуатацию срывались. При обещании начальника станции Минакова запустить к вечеру четыре дизеля, по факту работали три, а четвертый вышел из строя в процессе ночного пуска из-за распаявшихся подшипников.

Масштаб недопроизводства сжатого воздуха отражен в производственном журнале компрессорного цеха. Согласно записям за одни сутки, компрессор № 1 функционировал 30 минут и находился в простое из-за отсутствия электроэнергии 20 часов 30 минут; компрессор № 2 отработал 2 часа 50 минут; компрессор № 3 функционировал 2 часа 45 минут; компрессор № 4 находился в работе 2 часа 55 минут.

Отдел главного механика Тенькинского управления осуществлял регистрацию простоев и составлял акты аварий, однако практических мер к нормализации энергоснабжения не принимал.

Регламентация энергоснабжения и работы компрессорного парка

Для обеспечения выполнения декабрьского производственного плана исполняющий обязанности начальника Главного управления Дальстроя старший майор госбезопасности Егоров издал приказ № 720, вводивший строгий регламент эксплуатации оборудования. Электростанции обогатительной фабрики № 1 предписывалось ежедневно в течение десяти часов непрерывно подавать электроэнергию мощностью 400 киловатт на шины дизельной электростанции рудника «Бутугычаг».

Начальнику дизельной электростанции Минакову было поручено организовать ежесуточную работу механизмов по следующему графику: в течение десяти часов одной смены обеспечивалась бесперебойная работа одного компрессора Сумского завода производительностью 35 кубических метров в минуту и четырех компрессоров марки «Борец» производительностью по 30 кубических метров в минуту каждый. В течение десяти часов другой смены в работу включались один сумский компрессор и два компрессора «Борец».

Начальник рудника Пахомов был обязан направлять получаемую электроэнергию в первую очередь на нужды компрессорного парка. Для всех подсобных агрегатов, включая бремсберги, механические мастерские, лебедки и линии освещения, устанавливался жесткий лимит энергопотребления в объеме трех тысяч киловатт-часов в сутки. Один компрессор «Борец» производительностью 20 кубических метров в минуту Пахомову предписывалось держать в постоянном резерве для подмены основного оборудования на период профилактических ремонтов.

Нормирование труда бурильщиков

В части организации труда в забоях от Пахомова и главного инженера рудника Мохова требовалось до 1 декабря привести в надлежащее техническое состояние воздухопроводную магистраль.

Запирающая арматура на наземной воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.Запирающая арматура на наземной воздушной магистрали. Бутугычаг. 2024 год.

Для бурильщиков вводилось жесткое планирование: руководство обязали составить график работы бурильных молотков с разбивкой по забоям и участкам на основе утвержденных технических норм. Данный план должен был доводиться индивидуально до каждого бурильщика. В индивидуальном задании фиксировались нормы отбойки горной массы конкретным молотком за смену, плановый выход породы на один шпурометр, а также строго лимитированный расход сжатого воздуха на каждый кубометр отбитой массы.

Административная ответственность руководства

В документе устанавливалась строгая персональная ответственность за возможные будущие срывы производственной программы.

Исполняющий обязанности начальника Дальстроя Егоров официально предупредил Пахомова и Мохова о том, что с 1 декабря при невыполнении рудником суточных планов никакие объективные причины приниматься во внимание не будут. Любое недовыполнение плана предписывалось рассматривать исключительно как неумение руководства организовать работу, а также как неспособность рационально использовать имеющееся оборудование и выделяемую электроэнергию.

Общий контроль за исполнением всех параграфов данного приказа был возложен на заместителя начальника Тенькинского горнопромышленного управления по олову Драбкина.

Декабрь

График капитального ремонта компрессорного парка

В конце декабря 1942 года для обеспечения бесперебойной добычи касситерита в Тенькинском горнопромышленном управлении на 1943 год исполняющий обязанности начальника Дальстроя старший майор госбезопасности Егоров издал приказ № 797. Документ утверждал строгий поочередный график вывода в капитальный ремонт агрегатов компрессорного парка рудника «Бутугычаг» в первом квартале 1943 года.

График ремонта компрессоров рудника «Бутугычаг»

Наименование оборудованияПроизводительностьНачало ремонтаОкончание ремонта
Компрессор № 230 м³/мин1 января20 января
Компрессор № 319 м³/мин1 января25 января
Компрессор № 430 м³/мин20 января10 февраля
Компрессор № 530 м³/мин1 февраля25 февраля
Компрессор Сумского завода35 м³/мин15 февраля10 марта

Межведомственная кооперация

Для реализации ремонтной программы пневматического хозяйства и фабрик привлекались мощности магаданских предприятий. Начальнику промышленно-заводской инспекции Попову предписывалось обеспечить изготовление на Авторемонтном заводе запасных частей для компрессоров рудника и производство ремонтных работ в установленные сроки.

Снабжение материалами, запасными частями и инструментом возлагалось на управляющего конторой «Колымснаб» Комарова с требованием представить спецификации не позднее 29 декабря. Начальнику транспортного отдела Ценину приказывалось обеспечить прямые автомобильные рейсы для доставки грузов из Магадана на 184-й километр Тенькинской трассы.

Режим энергоснабжения и нормативы проходки

На период проведения ремонтных работ приказ устанавливал строгий регламент распределения энергетических мощностей для поддержания работы бурильщиков. Начальник фабрики № 1 Мацуев под личную ответственность обязывался с 1 января включить в работу четыре локомобиля для бесперебойной подачи 400 киловатт электроэнергии исключительно для нужд компрессорного парка. Начальнику Бутугычагской дизельной электростанции Минакову предписывалось принять нагрузку от двух компрессоров марки «Борец» и дополнительно выдавать руднику 3000 киловатт-часов в сутки для прочих нужд. Главному инженеру ТГПУ Сараханову поручалось гарантировать работу двух компрессоров «Борец» и одного Сумского компрессора с 1 января.

Рукотворные каньоны Бутугычага. 2024 год.Рукотворные каньоны Бутугычага. 2024 год.

На фоне этой реорганизации энергоснабжения руководство Дальстроя потребовало от начальника рудника Пахомова и главного инженера Мохова обеспечить с 1 января 1943 года выполнение проходческих работ в объеме не менее 12,5 погонных метров в сутки. Общий контроль за реализацией приказа был возложен на заместителя начальника Дальстроя Пруна, а ответственность за исполнение намеченных мероприятий на местах — на начальника ТГПУ Виноградова.

1943 год

Январь

Капитальный ремонт и использование местных ресурсов

В январе 1943 года на руднике «Бутугычаг» началось проведение планового капитального ремонта компрессорного оборудования. Ремонт одного из крупных компрессоров под руководством механика Кириллова был завершен на сутки раньше установленного графиком срока. К указанному агрегату был досрочно подготовлен электромотор силами коллектива под руководством старшего электрика Брауна.

Из-за отсутствия оперативной доставки запасных частей и материалов из Магадана ремонтные работы проводились с максимальным использованием местных ресурсов. Инициативу в изыскании внутренних резервов проявил начальник механического цеха Демин. Для заливки коренных и шатунных подшипников был собран и использован вторичный баббит. Восстановление пальцев крейцкопфов осуществлялось непосредственно в мастерских рудника: изношенные поверхности деталей подвергались наплавке с последующей шлифовкой. Аналогичным техническим способом была восстановлена значительная часть клапанов.

Срыв поставок и качество деталей Авторемонтного завода

Ремонт второго мощного компрессора оказался под угрозой срыва графика из-за задержки поставок с магаданского Авторемонтного завода. Отдел главного механика Дальстроя уведомил горняков, что изготовление поршней и цилиндров задержится на два дня сверх установленного срока.

Наряду со срывом сроков была зафиксирована поставка недоброкачественной продукции. Ползуны крейцкопфов и клапаны, изготовленные на заводе, отливались из недоброкачественного чугуна. При внешней целостности деталей в процессе их механической обработки выявлялись скрытые раковины, что исключало возможность их длительной и надежной эксплуатации.

Февраль

Фронтовая бригада Баранова и производственные рекорды

В феврале 1943 года катализатором роста производительности труда на руднике «Бутугычаг» стало официальное сообщение о разгроме немецких войск под Сталинградом. В горном цехе прошел митинг, по итогам которого бурщики, откатчики и инженерно-технический персонал приняли резолюцию об усилении производственной помощи фронту. В рамках развернувшегося социалистического соревнования бурщик-орденоносец, кавалер ордена «Знак Почета» Баранов взял на себя обязательство повысить личную выработку к предстоящей XXV годовщине Красной Армии.

Бурщик-двухсотник рудника «Бутугычаг» В.А. Баранов. 1941 год. Фото из газеты «Советская Колыма».Бурщик-двухсотник рудника «Бутугычаг» В.А. Баранов. 1941 год. Фото из газеты «Советская Колыма».

В эти же дни из передовых рабочих была сформирована новая фронтовая бригада бурильщиков, которую возглавил Баранов. На следующий день после митинга коллектив вышел в забой с обязательством выполнить дневное задание на 150 процентов — и этот показатель был достигнут в полном объеме. На протяжении первой недели месяца бурильщики стабильно обеспечивали выполнение технической нормы на 150–160%. В дальнейшем, наращивая производительность труда в качестве предпраздничного обязательства, бригада зафиксировала устойчивый рост темпов проходки, доведя ежесменную выработку до 220–230% от установленного плана.

По оценке руководства предприятия, пример Баранова стал определяющим для всего коллектива: его личный производственный показатель стабильно поддерживался на уровне не ниже двух плановых норм. Образцовая работа в рамках предпраздничной вахты обеспечивалась слаженными действиями всего личного состава. Наряду с бригадиром высокие ударные результаты выработки в забоях обеспечили бурщики Кузнецов, Думов, Демшаков и Руденко.

Обустройство и модернизация компрессорного хозяйства

Компрессорный парк рудника располагался в помещении, вырубленном в гранитной скале на северном склоне сопки. В ходе проведения планового капитального ремонта оборудование было выстроено в единую линию, помещение высушено, стены окрашены, а потолок побелен.

Механик Дюбов произвел кардинальную реорганизацию системы снабжения участков сжатым воздухом. Была ликвидирована общая воздухопроводная магистраль, из которой воздух ранее распределялся по всем выработкам. Вместо нее внедрили схему адресного питания, при которой перфораторы получали давление от закрепленных за ними конкретных компрессорных установок. Данная мера позволила персонализировать ответственность машинистов, сократить общую протяженность воздухопроводов и минимизировать потери давления в сети. В результате проведенных технических усовершенствований экономия сжатого воздуха и электроэнергии составила от 10% до 15%.

Влияние модернизации на работу бурильщиков

Изменение схемы пневмоснабжения обеспечило рост числа функционирующих в забоях механизмов. На третьем участке количество одновременно работающих бурильных молотков увеличилось с прежних 5–6 до 8–9 единиц. Компрессоры № 4 и № 5 после модернизации сети стали обеспечивать стабильным давлением 14 перфораторов вместо 10–11.

Проведение ремонтных работ и техническое обеспечение бурильщиков с успехом осуществлял коллектив в составе механиков Дюбова, Сазонова и Кириллова, начальника механического цеха Демина, мастера Стойчана, электросварщика Лаваткова, слесаря Чернобаева и машинистов Ситникова и Рыбакова.

Брак при изготовлении запасных частей

Сроки ввода оборудования в эксплуатацию продолжали нарушаться из-за поставок некачественных деталей магаданским Авторемонтным заводом.

При изготовлении поршня для компрессора № 1 завод получил необходимые чертежи и образец старой детали, однако отлитый новый поршень оказался на 29 килограммов тяжелее нормативного. Практически готовый к эксплуатации компрессор простаивал в ожидании повторного изготовления детали.

В другой поставке Авторемонтный завод доставил на рудник холодильники к компрессорным установкам без обязательных комплектующих крышек, которые либо остались на заводе-изготовителе, либо вовсе не были произведены.

Март

Колоссальный перерасход и срыв планов добычи

На фоне невыполнения количественных показателей добычи руководство рудника допускало колоссальные перерасходы в эксплуатации оборудования и пневматической сети. Только за январь и февраль 1943 года перерасход сжатого воздуха привел к прямым убыткам в размере 125 тысяч рублей. Общие затраты на производство одной тонны товарной руды в этот период почти в два раза превысили установленные плановые значения.

Бесхозяйственность затронула все сферы материального обеспечения буровых работ: фактические расходы по деловому лесу превысили план на 305%, а затраты на заправку буров оказались выше плановых на 77%. Аналогичные масштабные перерасходы были зафиксированы по работе автотранспорта, тракторного и гужевого парков. Несмотря на столь внушительные затраты горючего, сжатого воздуха и материалов, план по товарной руде за январь и февраль 1943 года был выполнен всего на 11%.

Организация работы бурильщиков и управленческий кризис

По оценке начальника финансового отдела Теньки П. Глебкова, срыв производственных заданий происходил не из-за технических ограничений, а по причине отсутствия надлежащей организации труда в забоях. В марте 1943 года дизели и компрессорный парк функционировали бесперебойно (после завершения ремонтов рудник получил необходимый объем электроэнергии), полностью обеспечивая участки воздухом. Участки получили в свое распоряжение достаточное количество перфораторов и армированных буров. Рудник располагал необходимым штатом бурильщиков и рабочих других специальностей.

Штольни Бутугычага. Рукотворный каньон. 2024 год.Штольни Бутугычага. Рукотворный каньон. 2024 год.

Однако нерациональное использование рабочей силы приводило к огромным простоям основных категорий горняков и крайне низкой производительности труда. Резкое увеличение количества действующих бурильных молотков не дало результата из-за неудовлетворительной подготовки забоев. Начальники участков не контролировали фактические затраты на единицу продукции и не знали плановой себестоимости.

Ответственность за ситуацию возлагалась на управленческий аппарат. Еще в четвертом квартале 1942 года партийная комиссия вынесла серьезное предупреждение бывшему начальнику, переведенному на должность главного инженера рудника, Пахомову. Новый начальник рудника Киняшов на заседании балансовой комиссии управления публично признал работу предприятия крайне неудовлетворительной. Для вывода из кризиса требовалось ликвидировать простои бурильщиков, ввести жесткое планирование выпуска продукции и установить строгую персональную ответственность за экономное использование ценностей.

Вредительство в забоях и бездействие руководства

Несмотря на устранение энергодефицита, эффективность использования дорогостоящего сжатого воздуха оставалась критически низкой.

Значительный урон компрессорному хозяйству наносила халатность работников горного надзора, допускавших использование воздухопроводных магистралей в качестве крепежного материала или их систематическое повреждение при проведении буровзрывных работ. Характерным примером стала бесхозяйственность начальника смены пятого участка Селезнева, который перед производством взрыва выложил 120 метров труб на гезенк, полностью выведя их из строя. При этом главный инженер Пахомов категорически отказывался привлекать виновных к ответственности, оставляя без последствий все поступающие акты и проекты штрафных приказов.

Крайне низкая производительность была зафиксирована на пятом участке под руководством Лыгина, который полностью устранился от контроля за правильным расположением шпуров. В результате 14 марта выход горной породы на одну молоткосмену составил лишь 3 кубических метра вместо плановых 6, а 15 марта этот показатель упал еще ниже (план отбойки был выполнен лишь на 40–60%).

В целом по руднику сложилась парадоксальная ситуация: план по количеству отработанных молоткосмен выполнялся не менее чем на 80%, однако фактический выход горной массы на смену составлял менее половины от норматива. Руководство в лице главного инженера Пахомова игнорировало технические ошибки и продолжало списывать систематическое отставание предприятия исключительно на «объективные причины».

Экономия средств и рационализаторская работа

Проблема снижения производственных затрат могла быть частично решена за счет местных инженерных инициатив, однако рационализаторская работа долгое время находилась в полном упадке. За один месяц работники отдела главного механика разработали и внесли на рассмотрение 15 предложений по улучшению работы механизмов.

Исключительно по настоянию ряда сотрудников плановый отдел произвел подсчет экономического эффекта от уже внедренных инициатив, который составил весьма внушительную сумму — до 300 тысяч рублей сэкономленных государственных средств. Тем не менее, дальнейшее развитие технической мысли искусственно тормозилось. Главный инженер Пахомов и ответственный за рационализацию сотрудник Синельников проявляли бюрократический подход, отказываясь рассматривать новые проекты и лишая авторов заслуженного материального поощрения.

Апрель

Преодоление отставания и показатели буровых работ

В конце апреля 1943 года, наращивая темпы в рамках предмайского социалистического соревнования, коллектив первого участка рудника «Бутугычаг» под руководством начальника Семенченко сумел выйти из числа отстающих и занять место в рядах передовых производственников. За первую половину месяца план по горноподготовительным работам был перевыполнен участком и составил 170%, а плановое задание по отбойке горной массы было достигнуто на уровне 99%.

На фоне общего роста производительности на руднике развернулось интенсивное соревнование между фронтовыми бригадами бурильщиков. Лидирующие позиции в забоях уверенно удерживала фронтовая бригада Баранова, в то время как коллектив под руководством Толстого активно наращивал темпы проходки.

Октябрь

Специфика высотной эксплуатации компрессоров

Одной из существенных технических проблем при эксплуатации компрессорного парка на предприятиях Дальстроя являлась систематическая потеря мощности оборудования, вызванная разреженностью воздуха. Горнорудные предприятия располагались на высотах от 500 до 1 600 метров над уровнем моря, в то время как все применяемые компрессорные установки проектировались заводами-изготовителями исключительно для работы в нормальных высотных условиях.

Из-за этого потеря производительности компрессоров достигала 18%, что в общих масштабах Дальстроя приводило к потере 157 кубометров сжатого воздуха в минуту. Данный объем недополученного воздуха был эквивалентен постоянной холостой работе 38 компрессорных установок марки «ВВК-200».

Изобретение клапанного прибора Дюбова

Для компенсации эксплуатационных потерь главный механик рудника «Бутугычаг» Дюбов спроектировал специальный клапанный прибор, который был смонтирован на компрессоре марки «600-2к» производства Сумского завода. В июле 1943 года были проведены полные сравнительные испытания агрегата.

Проход в сопке с одного склона на другой. Бутугычаг. 2024 год.Проход в сопке с одного склона на другой. Бутугычаг. 2024 год.

До установки прибора фактическая производительность компрессора составляла 27,9 м³/мин при давлении сжатого воздуха во второй ступени 6,2 атмосферы. Температура воздуха перед дроссельной диафрагмой находилась на отметке 180°C, потребляемая мощность электромотора равнялась 195 кВт, а температура железа статора составляла 81°C.

После внедрения клапанного прибора технические показатели кардинально изменились: фактическая производительность возросла до 37,88 м³/мин, давление во второй ступени поднялось до 6,5 атмосферы при температуре воздуха 181°C. Потребляемая мощность электромотора увеличилась до 242 кВт, а температура статора достигла 98°C.

Таким образом, техническое усовершенствование обеспечило увеличение производительности компрессора на 35,7%. В ходе дальнейшей эксплуатации агрегат проработал 1 000 часов без единой вынужденной остановки, подтвердив абсолютную надежность изобретения.

Влияние на работу бурильщиков и признание Дальстроя

Резкое повышение производительности модернизированного компрессора оказало прямое положительное влияние на интенсивность буровых работ. Полученный дополнительный объем сжатого воздуха позволил руднику обеспечить нормальную и бесперебойную работу 12 бурильных молотков вместо 8, функционировавших до установки клапанного прибора.

Комиссия Главного управления Дальстроя по изобретательству, изучив результаты технического процесса, официально признала предложение Дюбова весьма ценным. Руководству Тенькинского управления было дано прямое поручение произвести точный подсчет годовой финансовой экономии от внедрения устройства и полностью выплатить автору причитающееся денежное вознаграждение. Факт выдачи авторского удостоверения о техническом усовершенствовании и выплаты вознаграждения предписывалось в обязательном порядке зафиксировать в трудовой книжке механика.

1946 год

Март

Производственные показатели и система премирования

В марте 1946 года на руднике «Бутугычаг» был зафиксирован производственный подъём, связанный с завершением работы сессии Верховного Совета СССР. 19 марта предприятие впервые с начала года выполнило план по разведке, горноподготовительным и карьерным работам, а во второй половине месяца общий план был реализован на 57%.

Для стимулирования производительности труда горкомхоз, рудничный комитет и администрация Тенькинского управления организовали конкурс на звание лучшего рабочего по профессиям. В качестве материального поощрения передовикам выделялись ценные посылки. Кроме того, победителям соревнования предоставлялось право на один месяц бесплатного пользования жилым помещением, а также бесплатное посещение кинотеатра, парикмахерской и бани.

Ремонт компрессорного парка и работа бурильщиков

Особое внимание механической службы рудника было сосредоточено на восстановлении компрессорного хозяйства. На ремонте компрессора Сумского завода и агрегата марки «Борец» № 5 большинство запасных частей изготавливалось силами местных мастерских. Инициаторами производственного соревнования выступили токарь Минор и строгальщик Лапиков, выполнявшие по две нормы в смену, а медник Губарев обеспечил качественную заливку баббитом больших подшипников.

Окончательная сборка этих двух мощных машин задерживалась из-за несвоевременной поставки деталей из тенькинских центральных механических мастерских, от которых ожидались поршни и поршневые кольца для «Борца», а также один поршень для сумского компрессора. При условии оперативной поставки деталей пуск агрегатов в эксплуатацию планировался на 1 апреля.

Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.Узлы компрессора «Борец». Бутугычаг. 2024 год.

Параллельно с этим, 27 марта, механики успешно закончили монтаж компрессора марки «ВВК-200». Введение этого агрегата в строй позволило горному цеху дополнительно поставить на проходку забоев один бурильный молоток, напрямую увеличив интенсивность буровых работ.

Энергетическая база и ремонт дизелей

Для обеспечения компрессорного парка бесперебойной электроэнергией на руднике была организована круглосуточная трёхсменная работа по капитальному ремонту четвёртого дизеля.

Первую ремонтную бригаду, выполнявшую более 130% оперативного задания, возглавил главный инженер электростанции Пётр Бумолавич Локтионов. Руководство второй бригадой принял главный механик станции Плаксин, третьей — слесарь-стахановец Музурантов. Утверждённый график предусматривал 22 дня на восстановление дизеля, однако ремонтные коллективы обязались завершить работы на 8 дней раньше срока — к 1 апреля.

Апрель

Предмайское соревнование и обязательства горняков

В середине апреля 1946 года, в преддверии праздника 1 Мая, коллектив рудника «Бутугычаг» массово включился в предпраздничное социалистическое соревнование. Бурильщики, взрывники и откатчики предприятия встали на стахановские вахты, взяв на себя коллективное обязательство обеспечивать ежедневную выработку на уровне 150% от установленной технической нормы. Подобный высокопроизводительный труд рассматривался руководством как трудовой подарок к великому празднику, что стимулировало резкий рост показателей на всех участках горного производства.

Аккордная оплата и рекордная выработка бурильщиков

Особый интерес в организации буровых работ представляет практика применения сдельно-премиальной формы финансовой оплаты. В рамках стахановской вахты бурильщик Козырев и взрывник Черков, трудившиеся в первой смене третьего участка, взяли аккордный наряд на проходку восстающего из 11-й штольни по 20-й жиле.

Аккордная система стимулировала рабочих к максимальной интенсивности труда, так как оплата производилась за весь законченный комплекс работ в сжатые сроки. Благодаря такой организации за первые 12 дней апреля горняки выполнили жёсткий график проходки восстающего на 185%. Пиковая производительность этого звена была зафиксирована 12 апреля, когда Козырев и Черков перевыполнили сменное производственное задание, достигнув беспрецедентного показателя в 346%.

Синхронизация работы откатчиков и проходческих бригад

Ударные темпы бурильщиков требовали синхронной работы вспомогательных звеньев, занятых на выдаче отбитой породы. Высоких результатов на отгребке и откатке горнорудной массы добились рабочие бригады Алимова. Во второй декаде апреля этот коллектив стабильно выполнял план свыше 150%, а в смену 12 апреля бригада обеспечила выполнение норматива на 180% при средней индивидуальной производительности труда на уровне 190%.

Аналогичный производственный подъём наблюдался на втором участке рудника, где отличную работу продемонстрировала смена Салиева. Горняки взяли на себя обязательство ежедневно перевыполнять план отбойки и откатки, которое было успешно реализовано на практике. По итогам работы 12 апреля бурильщики и взрывники этой смены выполнили план отбойки руды на 121%, а по проходке забоев продемонстрировали показатель в 326%.

Июнь

Стабилизация работы компрессорного хозяйства

В начале лета 1946 года партийная организация рудника «Бутугычаг» перешла к тактике адресного распределения опытных коммунистов на наиболее проблемные и решающие производственные участки. Ответственным за обеспечение бесперебойной подачи сжатого воздуха был назначен партийный прикреплённый Елфимов.

Посредством ежедневного контроля и работы с компрессорщиками ему удалось кардинально изменить производственную ситуацию. На участке были прекращены систематические поломки компрессоров и ликвидировано огромное количество простоев оборудования. Благодаря этим организационным мерам в июне компрессорный парк смог выйти на нормативный режим работы и полностью обеспечить горняков необходимым объёмом сжатого воздуха для ведения буровых работ.

Производственные показатели бурильщиков

Стабильная работа пневматической сети и жёсткий партийный контроль позволили горнякам существенно превысить установленные нормы выработки. Бесперебойное снабжение забоев сжатым воздухом и слаженная работа буровых бригад обеспечили выполнение общего государственного плана рудника «Бутугычаг» в июне на 110%.

1947 год

Июнь

Преодоление кризиса в горнопроходческих работах

Долгое время проходка наклонной разведочной шахты на шестом участке рудника «Бутугычаг» считалась крайне неудачной. За первые пять месяцев 1947 года горняки смогли пройти всего 56 погонных метров. Причиной столь низких темпов являлась неудовлетворительная организация труда и полное отсутствие контроля. Бурение поручалось малоквалифицированным рабочим, не знавшим характера горных пород и приёмов эффективной работы с пневматическим инструментом.

Горные мастера не уделяли внимания выработке, в результате чего бурильщики систематически задавали слишком мелкие шпуры, что приводило к образованию так называемых «стаканов» и крайне низкому выходу породы. Процесс усугублялся некачественным проведением буровзрывных работ, при которых часто менявшиеся взрывники игнорировали необходимость грунтовой забойки шпуров. Кроме того, в шахте отсутствовало чёткое планирование сменных и месячных заданий, а за проходчиками не был закреплён постоянный индивидуальный инструмент.

Реорганизация труда и работа компрессорного хозяйства

В начале июня по инициативе заместителя начальника рудника Тупицына руководство проблемным объектом было поручено опытному бурильщику-стахановцу Хаджи Козыреву, возглавившему комплексную горнопроходческую бригаду. Для обеспечения скоростной проходки было созвано специальное совещание с привлечением горного надзора и смежных технических служб. Особое внимание было уделено бесперебойной работе компрессорного оборудования и пневматических магистралей.

Воздушная магистраль с запорной арматурой на одной из штолен Бутугычага. 2024 год.Воздушная магистраль с запорной арматурой на одной из штолен Бутугычага. 2024 год.

Отдельному слесарю было поручено вести постоянное наблюдение за воздушными линиями и оперативно устранять любые утечки сжатого воздуха. Стабильная подача воздуха стала важнейшим фактором успеха, так как падение давления в магистрали даже на пол-атмосферы приводило к неминуемым перебоям в работе пневматических молотков. Компрессорщики предприятия взяли на себя обязательство строго выдерживать рабочие параметры пневмосети. Одновременно профилактика бурильных молотков и подготовка буров были персонально закреплены за слесарем Соковых, а отпалку шпуров поручили опытному прорабу-буровзрывнику Чиркову.

Технология скоростного бурения и спецификация инструмента

Встав на стахановскую вахту в честь Первой сессии Верховного Совета РСФСР, Козырев внедрил принципиально новую схему обуривания забоя. При работе в исключительно крепких горных породах с коэффициентом крепости 10 и 11 единиц с использованием импортных бурильных молотков «Кливленд» и «Ингерсолл-Рэнд» бригадир увеличил количество шпуров до 18–20 на забой, доведя общий объём бурения до 40–42 шпурометров. Инновация заключалась в увеличении глубины шпуров и пирамидального вруба в среднем до 2,2 метра, а также в их расположении под более выгодным углом.

Для реализации этого метода применялся строго выверенный комплект буров: проходка начиналась забурником длиной 1,1 метра с шириной головки 43 миллиметра, продолжалась вторым буром длиной 1,6 метра с головкой 40 миллиметров и завершалась третьим буром длиной 2,2 метра с шириной головки 37 миллиметров. Увеличение глубины бурения не только повысило объём отбиваемой горнорудной массы, но и резко улучшило коэффициент её раздробляемости.

Если ранее после отпалки на-гора выдавалось до 40 вагонеток крупной породы, то при новом методе мелкая фракция заполняла лишь 28–30 вагонеток, что значительно облегчило физический труд откатчиков. В результате этих инженерных решений продвижение забоя за один цикл увеличилось с прежних 0,8 метра до 1,5 метра, а выполнение сменных заданий в отдельные дни достигало беспрецедентных 300–350%. Взяв высокие темпы, бригада обязалась пройти за июль 30 метров наклонной шахты.

Пневматический инструмент Thor Model 25

Во время экспедиции на рудник «Бутугычаг» в 2024 году рядом с разрушенной мастерской удалось обнаружить одного из американских «ветеранов» колымской проходки.

Пневматический молоток, родом из США. Бутугычаг. 2024 год. Пневматический молоток, родом из США. Бутугычаг. 2024 год.

Позднее, при изучении документов и подготовке статьи, находку удалось точно идентифицировать благодаря сохранившейся заводской табличке на корпусе. Этот инструмент произведён американской компанией Independent Pneumatic Tool Co. Наличие на металлическом шильдике первоначального имени компании служит документальным подтверждением того, что данный агрегат сошёл с конвейера строго до 1953 года (в 1953 году корпорация официально сменила название на Thor Power Tool Co. — О. В.).

Маркировка «Model 25» в номенклатуре производителя обозначала тяжёлый пневматический отбойный молоток — бетонолом (в англоязычной технической документации классифицируется как pavement breaker). Аппарат выпускался под брендом Thor на заводах в Чикаго и Лос‑Анджелесе.

Инструмент весил около 90–99 фунтов (порядка 40–45 кг) и относился к категории jackhammer — мощных пневматических устройств для разрушения асфальта, бетона и массивных конструкций.

Табличка на корпусе пневматического молотка. Бутугычаг. 2024 год.Заводская табличка на корпусе пневматического молотка. Бутугычаг. 2024 год.

Оборудование, выпускавшееся под торговой маркой Thor, изначально проектировалось для работы с исключительно крепкими породами и выдерживало тяжёлые промышленные нагрузки. Благодаря высокой мощности и надёжности, Thor Model 25 применялся в первой половине XX века для самых сложных задач в дорожных работах, строительстве и горной промышленности.

В 1940-х годах подобное горнопроходческое оборудование поступало на объекты Дальстроя из США для обеспечения форсированной добычи стратегического сырья. Наряду с перфораторами «Кливленд» и компрессорами «Ингерсолл-Рэнд», эти агрегаты принимали на себя основную тяжесть проходки колымских гранитов.

1951 год

Июнь

Преодоление энергетического дефицита и работа механизмов

В начале лета 1951 года предприятие «Бутугычаг» продолжало сталкиваться с серьезными производственными трудностями, в первую очередь связанными с нестабильным энергоснабжением. Несмотря на это, горнякам удавалось добиваться высокой производительности труда за счет строгой экономии электроэнергии и мобилизации внутренних резервов для выполнения принятых социалистических обязательств.

Показательным в этом отношении стал участок № 3 под руководством начальника Грязнова, где среднее выполнение установленных технических норм достигло 125%. Бесперебойная эксплуатация оборудования на данном участке обеспечивалась благодаря добросовестной работе механика Зиновьева, который сумел наладить надежное функционирование всех производственных механизмов.

Организация труда бурильщиков и экономия сжатого воздуха

Параллельно с этим высокие результаты продемонстрировали бурильщики участка № 2. Их производственные достижения напрямую связывались со строгим режимом экономии дорогостоящего сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками. Повышению эффективности буровых работ способствовала грамотная политика начальника участка Елкина, который уделял повышенное внимание практической организации труда горняков. За счет тщательной подготовки рабочих мест в забоях и целенаправленного внедрения передовых методов бурения коллективу удалось существенно поднять общую производительность.

В целом по предприятию фиксировались высокие показатели, однако итоговые результаты работы «Бутугычага» могли быть значительно выше при условии полноценного обеспечения производственных агрегатов мощностями со стороны энергетической службы, не справлявшейся со снабжением рудника.

Компрессорное хозяйство

В июне 1951 года на руднике «Бутугычаг» числилось 12 компрессоров, из них 6 находились в работе. Фактическая суммарная производительность компрессорного парка обеспечивала выработку 119 кубических метров сжатого воздуха в минуту.

Таблица наличия и состав компрессоров по маркам

Марка компрессора Количество (шт.)В работе (шт.)Фактическая производ.  (м³/мин)
Сумской «600-2к»1
Сумской «2Р-20/8»65100,0
Борец «ВГ-8»3
Чирчик «В-300-2к»1134,2
«КМО»1
ВСЕГО:126119,2

Имеющийся компрессорный парк по своей мощности полностью удовлетворял потребности рудника для проведения всех видов горных работ и выполнения плановых показателей в полном объеме.

На одном из горных участков Бутугычага. 2024 год.

Участок № 3 рудника. Видны цистерны для хранения воды, воздушные магистрали и развалины компрессорной, где стояли «ВВК-200». 2024 год.

Компрессорные агрегаты, установленные в двух подземных станциях, оборудованных непосредственно в горных выработках, а также поверхностные воздухопроводные магистрали находились в удовлетворительном техническом состоянии.

При этом произвести проверку и объективную оценку состояния внутреннего воздухопровода, уложенного в подземных горизонтах, не представлялось возможным по причине полного заполнения выработок льдом.

Перфораторное хозяйство

В июне 1951 года списочный парк рудника «Бутугычаг» насчитывал 92 перфоратора. Все числящиеся на балансе предприятия пневматические бурильные машины находились в технически исправном состоянии и были готовы к эксплуатации в забоях.

Таблица наличия и состав перфораторов по маркам

Тип перфоратораКоличество (шт.)
«ОМ»27
«ПМ»7
«АТЛАС»50
«ТП-4»5
«РП-17»3
Всего в наличии:92

1953 год

Апрель

Таблица наличия и состав компрессоров по маркам

Марка и номер компрессораНаработка (машино-часов)Техническое состояние, дефекты и статус ремонта
«В-300-2к»5 874Требует текущего ремонта.
«600-2к»Неизвестно Требует капитального ремонта. 
«ВГ-8»1 373Включен в работу в октябре 1952 года после восстановительного ремонта. 
«ВГ-8»Не работаетПолучен из капитального ремонта в ЦРММ. Простаивал из-за дефектов ремонта.
«ВГ-8»Не работаетНаходится в капитальном ремонте в ЦРММ.
«2Р-20/8»5 223Согласно графику подлежал среднему ремонту в I декаде августа 1953 года. 
«2Р-20/8»8 186Плановый средний ремонт (март 1953 года) сорван из-за отсутствия запасных частей. 
«2Р-20/8»7 703Состояние удовлетворительное. В марте 1952 года прошел текущий ремонт в связи с аварией двигателя
«2Р-20/8»10 243Согласно графику подлежал отправке на капитальный ремонт в ЦРММ в августе 1953 года.
«2Р-20/8»9 803Крайне нуждается в среднем ремонте. Плановый ремонт (март 1952 года) не произведен из-за отсутствия запасных частей. 
«ВВК-200»Смонтирован для ведения вскрышных работ на полигоне промприбора № 2. Получен из ЦРММ 9 марта 1953 года. 
«ВВК-200»Подлежал списанию.
«ЮМО»Подлежал списанию.

Работающие компрессоры были смонтированы в двух компрессорных станциях:

  • «Северная» — «В-300-2к», «ВГ-8» №1 и «2Р-20/8» № 1, 2 и 3, общей номинальной производительностью 130 куб. м/мин.;
  • «Южная» — «2Р-20/8» № 4 и 5, общей номинальной производительностью 40 куб. м/мин.

Перфораторный парк рудника

Наименование оборудованияВсего (шт.)В работе   (шт.)В ремонте (шт.)На списании (шт.)
Перфораторы фирмы «Атлас» с пневмоподдержками5050
Перфораторы «ОМ-506»824042
Перфораторы «ПМ-507»88
Телескопные перфораторы «ТП-4»21174
Бензоперфораторы «Варсон»22
Телескопные перфораторы «Ингерсолл-Рэнд»22
Отбойные молотки «ОМ-5»22
Бетоноломы22
Бурильные молотки «БМ-17», «РП-17» и «БМ-13»4646
Итого учтено:2151194848

Реорганизация компрессорных станций и модернизация сети

В период с 1951 по 1953 год архитектура пневматического хозяйства претерпела принципиальные изменения, обусловленные ликвидацией энергодефицита после подключения предприятия к Аркагалинской централизованной энергосети.

В 1951 году выработка сжатого воздуха велась в двух изолированных подземных станциях («Северная» и «Южная») шестью агрегатами с фактической производительностью 119 кубических метров в минуту.

К весне 1953 года номинальная производительность компрессорной «Северная» составляла 130 кубических метров в минуту, а «Южной» 40 кубических метров в минуту.

Для контроля за расходом ресурса руководством было предписано в обязательном порядке оборудовать станции специальными водомерами для обеспечения точного учета выдаваемого сжатого воздуха.

Технический износ компрессоров и паралич снабжения

Решение энергетической проблемы нивелировалось высокой степенью физического износа оборудования и срывом поставок комплектующих. Наработка машин достигала критических значений — от 5 874 до 10 243 машино-часов.

Компрессорный парк оказался совершенно не обеспечен запасными частями даже для проведения гарантийных ремонтов. Заказанные в центральных ремонтно-механических мастерских еще в декабре 1952 года комплектующие для машин марки «2Р-20/8», включая поршневые кольца цилиндров высокого и низкого давления, поршни низкой ступени и седла клапанов, так и не были изготовлены. Острейший дефицит ощущался в клапанных пластинах.

Кроме того, мощные компрессоры, возвращенные из ремонта весной 1953 года, простаивали из-за прямого технического брака исполнителей.

Кризис перфораторного хозяйства и внутренние резервы

Снабжение буровым инструментом претерпело такую же негативную динамику. Если в 1951 году все 92 числящихся на балансе перфоратора были технически исправны и готовы к забою, то к 1953 году перфораторное хозяйство столкнулось с полным отсутствием запчастей.

Из заказанных в октябре 1952 года деталей для телескопных перфораторов «ТП-4» и ручных аппаратов «ОМ-506» центральные мастерские поставили лишь 40 геликоидальных стержней.

Для спасения положения рудник был вынужден задействовать собственные внутренние резервы, успешно освоив местное производство поршней-ударников и геликоидальных гаек для указанных марок бурильных машин.

При этом местная ремонтная база, изначально располагавшая достаточным количеством инструмента, начала испытывать острую нехватку расходных материалов: победитовых пластинок для резцов, быстрорежущей стали и сверл диаметром от 3 до 6 миллиметров.

Форсирование буровых работ в условиях износа оборудования

Жесткая эксплуатация оборудования на износ привела к снижению среднего коэффициента использования компрессоров по итогам 1952 года до отметки 0,44. Тем не менее, считалось, что наличный компрессорный парк способен полностью обеспечить потребность рудника в сжатом воздухе для выполнения планов 1953 года.

Для повышения интенсивности буровых работ перед техническими службами была поставлена задача кардинально повысить рабочее давление сжатого воздуха у ресиверов с 6 до 8 атмосфер. Это технологическое мероприятие было жизненно необходимо для внедрения в эксплуатацию 50 перфораторов фирмы «Атлас» с пневмоподдержками, которые до этого момента практически не использовались.

Реализация этих мер, наряду с повышением личной ответственности начальников участков за сохранность оборудования, должна была гарантировать бесперебойную и высокопроизводительную работу бурильщиков в забоях.

Пневматическая поддержка — опора колымских рекордов

На одной из площадок рудника, среди каменных развалов, был обнаружен еще один артефакт горной проходки середины прошлого века —  остов пневматической поддержки.

Пневматическая поддержка. Бутугычаге. 2024 год.Пневматическая поддержка. Бутугычаге. 2024 год.

Визуально это устройство представляет собой длинный металлический цилиндр с клапаном управления и остатками резинового шланга. Ошибочно его можно принять за сам буровой инструмент, однако на деле это важнейший вспомогательный механизм, без которого добыча в крепких гранитных породах была бы практически невыполнимой.

Пневмоподдержка работала как телескопическая опора. Тяжелый пневматический перфоратор, вес которого мог достигать 30–40 килограммов, крепился к верхней части этого цилиндра. Подаваемый по магистралям сжатый воздух выдвигал шток и с огромным усилием прижимал буровой инструмент к забою.

Это не только снимало колоссальную физическую нагрузку с рук горняка, избавляя его от необходимости удерживать тяжелую вибрирующую машину, но и обеспечивало необходимое давление для пробивки твердой породы. Именно массовое применение таких пневматических опор стало технологической базой для стахановских рекордов на Бутугычаге.

Опираясь на них, передовые бурильщики смогли внедрить метод многозабойного обуривания и пробивать глубокие шпуры до 2,2 метра, выдавая сотни процентов выработки поверх установленных государственных норм.

1954 год

Июль

Таблица наличия и состав компрессоров по маркам

Наименование компрессораКол-воПримечание
«600-2-2к»1Подлежал списанию
«В-300-2к»1В работе
«Борец» «ВГ-8»31 в раб., 2 в ремонте
«Сумские» «2Р-20/6»8В работе
«ВВК-200»1Подлежал списанию
«Мелитополец»21 в резерве, 1 в ремонте
«Борец» «2СГ-8»21 в работе, 1 в резерве

Работающие компрессоры были смонтированы в двух компрессорных станциях:

  • «Северная»: «В-300-2к» — 1 шт.; «ВГ-8» — 1 шт.; «2Р-20/8» — 2 шт. Общей номинальной производительностью 140 м³/мин.;
  • «Южная»: «2Р-20/8» — 2 шт.; «ВГ-8» — 1 шт. Общей номинальной производительностью 90 м³/мин.

Кроме того, комперссоры были распределены по участкам:

  • на участке № 3: «ВВК-200» — 3 шт.;
  • на участке № 5: «2Р-20/8» — 3 шт.; «2СГ-8» — 2 шт.; «2СВ-10/8» — 2 шт.

Средний коэффициент использования компрессоров за пять месяцев работы в 1954 году составил 0,8. Таким образом, наличие компрессоров вполне обеспечивало потребность рудника в сжатом воздухе в 1954 году.

На июнь 1954 года один компрессор «ВГ-8» проходит капитальный ремонт в ЦРММ, а также два компрессора «2Р-20/8» и один «2СВ-10/8» подготавливаются для отправки в ЦРММ для производства капитального ремонта.

На компрессоры «600-2к» — 1 шт.; «ВВК-200» — 1 шт. и «ДМС» — 1 шт. оформлены акты на списание.

Перфораторное хозяйство

По состоянию на июнь 1954 года списочный парк бурового оборудования рудника насчитывал 155 перфораторов. В структуре машинного парка числилось 95 аппаратов марки «ОМ-506», 36 единиц типа «ПМ-507» и 24 телескопных перфоратора «ТП-4».

Техническое состояние значительной части инструмента оценивалось как неудовлетворительное: из общего числа находящегося на балансе оборудования 73 бурильные машины нуждались в проведении ремонтных работ, а 14 аппаратов марки «ОМ-506» вследствие износа подлежали окончательному списанию. Кроме того, в инструментальном хозяйстве предприятия имелось два бетонолома.

Параллельно с этим техническими службами рудника была проведена ревизия устаревшего импортного оборудования, по итогам которой на 44 перфоратора иностранных марок были официально оформлены акты на списание.

1955 год

Май. Из акта консервации

Демонтаж и консервация компрессорных станций

В процессе свертывания горных работ основное оборудование компрессорной станции «Северная» подверглось демонтажу. Два компрессора марки «2Р-20/8», один агрегат «ВГ-8» и одна установка «В-300-2К» были извлечены из подземной выработки и выданы на поверхность. Данная техника была складирована в разобранном виде в закрытом неприспособленном помещении, где прошла лишь частичную консервацию. Отдельные узлы компрессоров, включая шкивы, холодильники и головку компрессора «ВГ-8», оказались оставлены на открытом воздухе без какой-либо подготовки к длительному хранению. Электромоторы и пусковая электроаппаратура станции были перемещены в то же закрытое здание, однако консервационным мероприятиям совершенно не подвергались. Понижающий трансформатор мощностью 560 киловольт-ампер был выдан на поверхность и оставлен на открытом воздухе непосредственно у устья штольни.

В этом здании хранились компрессоры «Борец» и электродвигателя после демонтажа. Бутугычаг. 2024 год.В этом здании хранились компрессоры «Борец» и электродвигателя после демонтажа. Бутугычаг. 2024 год.

Аналогичная картина наблюдалась при ликвидации оборудования компрессорной станции «Южная». Два компрессора «2Р-20/8» и один агрегат «ВГ-8» были демонтированы из подземной компрессорной, подняты на поверхность и доставлены в неприспособленное закрытое помещение с проведением лишь частичной консервации. Электромоторы и пусковая аппаратура также складировались в этом помещении без надлежащей защиты и консервации. Трансформатор мощностью 560 киловольт-ампер был выведен на поверхность и оставлен под открытым небом у устья штольни № 13. При этом подземные силовые линии — бронированные кабели общей протяженностью 180 метров, питавшие станции «Северная» и «Южная», — демонтированы не были по причине технической невозможности проведения подобных работ в суровых зимних условиях.

Июнь

Состояние оборудования на момент ликвидации рудника

В июне, согласно акту ликвидации рудника, списочный состав компрессорного парка предприятия насчитывал 18 машин, обеспечивавших суммарную производительность в объеме 340 кубических метров сжатого воздуха в минуту. Вследствие предельного физического износа 3 агрегата из этого числа подлежали окончательному списанию. Основную долю эксплуатируемого пневматического оборудования составляли компрессоры выпуска 1949–1950 годов, которые за все время своей работы ни разу не проходили планового капитального ремонта. При этом острую потребность в проведении срочных капитальных восстановительных работ испытывали 4 действующие компрессорные установки марки «2Р-20/8».

Крайне неудовлетворительное техническое состояние было зафиксировано и при ревизии бурового инструмента. На момент составления ликвидационного акта на балансе предприятия насчитывалось 205 перфораторов. Из этого объема 159 единиц оборудования подлежали списанию по причине полного физического износа, а все оставшиеся 46 аппаратов требовали проведения капитального ремонта. Подобные цифры объективно свидетельствовали о практически полном исчерпании рабочего ресурса буровой техники к моменту окончательного завершения горных работ на объекте.

Уроки Бутугычага: техника и люди

Семнадцатилетняя история эксплуатации компрессорного парка «Бутугычага» наглядно продемонстрировала фундаментальные особенности промышленного освоения Колымы. Опыт предприятия стал отражением индустриальной парадоксальности эпохи Дальстроя, где технический прогресс непрерывно сталкивался с суровой географией и административными издержками.

От автономии к централизации

Развитие пневматического хозяйства иллюстрировало поэтапный выход из глубокого энергетического кризиса. Если в первые годы работа рудника могла остановиться из-за сезонной распутицы и недовоза горючего, то возведение стационарной дизельной станции и последующее подключение к централизованной Аркагалинской энергосети кардинально изменили стабильность работы компрессорного хозяйства «Бутугычага».

Тем не менее, базовая проблема транспортной и ремонтной изоляции так и не была решена до конца жизни предприятия. Это вынудило местную техническую интеллигенцию создать феномен автономного выживания: механические мастерские на местах брали на себя функции полноценных машиностроительных заводов, наладив кустарный выпуск сложных деталей и даже собственных моделей бурильных аппаратов.

Колымские рационализаторы в забоях

Сложные физические условия высокогорья, объективно снижавшие проектную мощность агрегатов, требовали нестандартных ответов. Пока административный аппарат пытался маскировать потери производительности фиктивными отчётами, инженеры спасали производство реальными новациями.

Знаковым достижением стало внедрение механиком Дюбовым специализированного клапанного прибора в 1943 году. Эта инициатива, вернувшая машинам свыше трети утерянной мощности, доказала, что рационализаторство на Колыме являлось не просто инициативой, а жизненной необходимостью для выполнения государственного плана добычи олова, в котором так нуждалась страна.

Дисбаланс труда и управления

Производственные показатели «Бутугычага» вскрыли глубокий разрыв между самоотдачей низовых работников и качеством руководства. Фронтовые бригады добивались выработки в 300–500%, успешно применяли многозабойное обуривание и глубокие шпуры (до 2,2 метра), компенсируя своим трудом системные организационные провалы.

Обратной стороной этих рекордов оставалась работа вслепую из-за длительного отсутствия контрольно-измерительной аппаратуры, варварская эксплуатация ценного импортного оборудования («Ингерсолл-Рэнд», «Кливленд») со снятыми холодильниками и неграмотное проектирование воздушных магистралей, где добытое колоссальными усилиями давление терялось в многочисленных утечках.

Работа на износ и закономерный итог

Стратегия выполнения сиюминутных планов любой ценой привела к неизбежному технологическому истощению парка. Игнорирование графиков планово-предупредительных ремонтов обернулось тем, что наработка отдельных машин перешагнула отметки в 10 000 машино-часов при полном отсутствии запчастей.

С этой штольни успели демонтировать рельсы и трубы воздушной магистрали, но не вывезли. Бутугычаг. 2024 год.

С этой штольни успели демонтировать рельсы и трубы воздушной магистрали, но не вывезли. Бутугычаг. 2024 год.

Акты ликвидации 1955 года зафиксировали закономерный итог: пневматическое хозяйство подошло к закрытию рудника физически уничтоженным, а подавляющее большинство списочных перфораторов (159 из 205) подлежало немедленному списанию. Хроническая бесхозяйственность символично проявилась и в самом процессе консервации, когда сложнейшие узлы и трансформаторы оказались брошены зимовать под открытым небом у устьев отработанных штолен.

Общий итог

История компрессорного парка «Бутугычага» стала наглядным свидетельством того, какой колоссальной ценой давалось промышленное освоение Колымы. Добыча стратегического олова здесь держалась не на безупречно выстроенных управленческих цепочках, а на беспрецедентном напряжении человеческих резервов, жёстких карательных стимулах Дальстроя и таланте рядовых механиков и бурильщиков. Именно они заставляли изношенный металл функционировать вопреки логике эксплуатации и условиям вечной мерзлоты.

Вместо эпилога

При подготовке статьи были использованы материалы газет «Советская Колыма», «Магаданская правда», а также документы архивов МОКМ и ГАМО. 

Моя признательность за помощь в работе коллективам Государственного архива Магаданской области, Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *